中化高性能纤维材料有限公司2021年度环境影响合规性评价

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中化高性能纤维材料有限公司2021年度环境影响合规性评价

一、环保管理制度执行情况
1、企业环保管理制度落实情况
(1)公司依据苏环办[2021] (略) 文等完善了原有的环境管理体系,重新修编《环境因素识别、评价与更新控制办法》、《危险废物管理计划制度》、《危险废物污染环境防治责任制》、《危废标识管理制度》、《环境保护责任追究管理细则》(试行)等14项环保制度,对“三废”产生、排放、收集、贮存、处置的全过程进行管理, (略) 采购、储运、生产、销售各个环节的环境事故、事件防范和应急措施。
(2)公司设立了专门的环保管理 (略) ,专职管理人员6人,各部门配备专属环保管理人员共7人,进一步明确了各级领导、 (略) 门以及员工的环境保护责任。
(3)组织环保培训、环保法规培训(主要包括环保制度(14项危废管理制度、环保追责制度等)、环保法律、 (略) 理设施操作流程、固废管理、 (略) 置演练等相关内容),促进员工的环保理论水平和专业技能的提高。
(4)建立了环保数据记录、环保检查记录、危废台账等环保基础台账,严格按照管理规定进行填写。
(5)每月组织生产装置、 (略) 等相关人员,对环保设施进行检查,发现问题,立即以隐患通知单形 (略) 门,要求其限期整改完成。
2、“新、改、扩”建项目“三同时”制度及环境工程监理制度执行情况
(1)年产5000吨对位芳纶纤维项目
年产5000吨对位芳纶纤维项目,于2017年12月28日获得《关于对江苏瑞 (略) 年产5000吨对位芳纶纤维项目环境影响报告书的批复》江苏省扬州市仪 (略) ―仪环审[2017] (略) ,2019年4月开工建设,该项目已于2021年10月14日完成竣工环保验收工作,中化高 (略) 排污许可证: 点击查看>> MA1XYQF94B001V。
(2)年产1000吨单向无纬布生产线技术改造项目
年产5000吨对位芳纶纤维项目,于2020年12月29日获得《关于对中化高 (略) 年产1000吨单项无纬布项目环境影响报告表的批复》扬州 (略) -扬环审批[2021]03- (略) 。
3、排污申报登记、排污费缴纳、清洁生产审核制度、排污许可证制度等执行情况
(1)公司按时进行排污报表、排污费申报,环保税缴纳共计:5797元;完成排污费: 点击查看>> .5元。
(2)2020年05月19日完成排污许可证变更: (略) : 点击查看>> 点击查看>> V;
二、污染防治及污染物排放情况
1、自测情况
(1)废水:
根据公司规定,每班次对外排污水、清下水进行取样检测,均能达标排放。
(2)废气:
有组织废气排放口(DA002):主要污染物为硫酸雾、颗粒物,有组织废气排放口(DA003):主要污染物为挥发性有机物、硫酸雾,组织废气排放口(DA004):主要污染物为挥发性有机物、硫酸雾,组织废气排放口(DA005):主要污染物为挥发性有机物、硫酸雾,组织废气排放口(DA006):主要污染物为挥发性有机物、硫酸雾,组织废气排放口(DA007):主要污染物为挥发性有机物、硫酸雾,组织废气排放口(DA008):主要污染物为挥发性有机物、氯化氢,组织废气排放口(DA009):主要污染物为挥发性有机物,组织废气排放口(DA010):主要污染物为挥发性有机物、三氯 点击查看>> 烷,组织废气排放口(DA011):主要污染物为挥发性有机物等。
按照废气监测计划,对公司有组织废气、无组织废气各项指标实施了第三方监测,其监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》(GB 点击查看>> -96)二级标准,均达标排放。
2、委托监测情况
公 (略) 理装置/ (略) 理:清下水为循环冷却系统排污水W8、纯水制备尾水W9,直接排入园区雨水管网。脱钙工段产生的洗涤废水W1、共沸冷凝废水W3加药沉淀,压滤后的滤液与蒸馏废水W4一起排入溶剂稀释池,滤饼压滤后的过滤废水W5进入放流池;碱洗废水W6、碱洗塔废水W7排入pH调节池,进而进入溶剂稀释池与上述压滤后的滤液一期经“A/O池1+絮凝沉淀”处理后,排入放流池。
初期雨水W10、生活污水W11排入与烘干冷凝水W2进入综合调节池调节后与溶剂稀释池废水经“A/O池2+絮凝沉淀”处理后,排入放流池。
放流池废水接管(后期W8循环冷却系统排水也并入放流池),至园区扬州 (略) (原 (略) 理厂),处理达标后排入长江。扬州 (略) 污水接管标准执行《污水综合排放标准》(GB8978-96)表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 点击查看>> -2015)中适用于 (略) 理厂的水质标准。
废水加装在线监测,涉及污染物因子:PH、COD、氨氮、总磷、流量等,清下水在线监测,涉及污染物因子:PH、COD、流量等。
(略) 界无组织:硫酸雾上风向G1:ND(未检出<0.005);
下风向G2:(最大值0.009,未检出<0.005未检出<0.005);
下风向G3:(最大值0.016,未检出<0.005未检出<0.005);
下风向G4:(最大值0.014,未检出<0.005未检出<0.005)。
硫化氢上下风向G1、G2、G3、G4:未检出<0.005;
氯化氢:上下风向G1、G2、G3、G4:未检出<0.005,
氨含量上风向G1均值:0.05mg/m3,下风向G2均值:0.07mg/m3
下风向G3:(最大值0.07mg/m3,检出值:0.06mg/m3,检出值:0.06mg/m3);
下风向G4:(最大值0.08mg/m3,检出值:0.08mg/m3,检出值:0.06mg/m3);
点击查看>> 烷总烃:氨含量上风向G1均值:0.65mg/m3,下风向G2均值:0.803mg/m3
下风向G3:(最大值0.78mg/m3,检出值:0.76mg/m3,检出值:0.75mg/m3);
下风向G4:(最大值0.77mg/m3,检出值:0.75mg/m3,检出值:0.74mg/m3)
点击查看>> 烷总烃:纺丝车间门外1mG5均值:0.70mg/m3,聚合车间门外1m均值:0.690mg/m3,溶剂回收车间1mG7:0.72mg/m3,以上无组织排放完全满足:《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)以及《化学工业挥发性有机物排放标准》(DB32/3151-2016)相关标准。(详见监测报告:HY 点击查看>> -201;HY 点击查看>> -202)
备注:排放去向应 (略) 置去向或直接排放去向,可附图
(3)噪声
经检测,厂界噪声符合《 (略) 界环境噪声排放标准》(GB 点击查看>> -2008)表1中3类限值。
3、在线监测情况
废水:公 (略) 房,废水排放口设有在线监测监控系统,清下水在线监测系统也在近期投入运行使用并委托南京杰 (略) 对其进行日常维护。监测数据分别与扬州市仪 (略) 、运维在线平台实时联网。日常均能达标排放。
(略) 有外排水(含废水、清下水)均进行外排前监测,达标后进行外排,详见在线监测平台数据。
4、 危险废物产生、处置情况(参见危 (略) 置计划表)
三、环境风险防控情况
1、 (略) 未发生较大以上环境污染事故和影响较大的环境事件。
2、公司定期开展事故应急预案培训并组织演练,全年公司共组织了环境应急演练2次,包括硫 (略) 置专项演练、6.18NMP泄漏起火现场应急演练等,既锻炼了员工硫酸泄漏专项应急救援能力, (略) 环保应急机制的有效性。
3、公司建立完善了应急救援体系,配备了相应的应急救援设施,并定期对设施进行检查,确保应急设施完整、可用。
4、卸料口、装车台等区域设置地沟,对地面清洗水进行收集, (略) 理,地沟采用防渗漏措施,避免污染物污染土壤、地下水。罐区周围设置围堰,初期雨水进行收集。公司设置容积2100m3事故应急池,日常对事故池进行检查,确保收集有效容积。

附件1:中化高纤废气监测报告 点击查看>> -202

附件2:中化高纤监测报告土壤-废水-废气-噪声 点击查看>> -201

附件3:中化高 (略) ――危险废物产生表2021年(全年)

一、环保管理制度执行情况
1、企业环保管理制度落实情况
(1)公司依据苏环办[2021] (略) 文等完善了原有的环境管理体系,重新修编《环境因素识别、评价与更新控制办法》、《危险废物管理计划制度》、《危险废物污染环境防治责任制》、《危废标识管理制度》、《环境保护责任追究管理细则》(试行)等14项环保制度,对“三废”产生、排放、收集、贮存、处置的全过程进行管理, (略) 采购、储运、生产、销售各个环节的环境事故、事件防范和应急措施。
(2)公司设立了专门的环保管理 (略) ,专职管理人员6人,各部门配备专属环保管理人员共7人,进一步明确了各级领导、 (略) 门以及员工的环境保护责任。
(3)组织环保培训、环保法规培训(主要包括环保制度(14项危废管理制度、环保追责制度等)、环保法律、 (略) 理设施操作流程、固废管理、 (略) 置演练等相关内容),促进员工的环保理论水平和专业技能的提高。
(4)建立了环保数据记录、环保检查记录、危废台账等环保基础台账,严格按照管理规定进行填写。
(5)每月组织生产装置、 (略) 等相关人员,对环保设施进行检查,发现问题,立即以隐患通知单形 (略) 门,要求其限期整改完成。
2、“新、改、扩”建项目“三同时”制度及环境工程监理制度执行情况
(1)年产5000吨对位芳纶纤维项目
年产5000吨对位芳纶纤维项目,于2017年12月28日获得《关于对江苏瑞 (略) 年产5000吨对位芳纶纤维项目环境影响报告书的批复》江苏省扬州市仪 (略) ―仪环审[2017] (略) ,2019年4月开工建设,该项目已于2021年10月14日完成竣工环保验收工作,中化高 (略) 排污许可证: 点击查看>> MA1XYQF94B001V。
(2)年产1000吨单向无纬布生产线技术改造项目
年产5000吨对位芳纶纤维项目,于2020年12月29日获得《关于对中化高 (略) 年产1000吨单项无纬布项目环境影响报告表的批复》扬州 (略) -扬环审批[2021]03- (略) 。
3、排污申报登记、排污费缴纳、清洁生产审核制度、排污许可证制度等执行情况
(1)公司按时进行排污报表、排污费申报,环保税缴纳共计:5797元;完成排污费: 点击查看>> .5元。
(2)2020年05月19日完成排污许可证变更: (略) : 点击查看>> 点击查看>> V;
二、污染防治及污染物排放情况
1、自测情况
(1)废水:
根据公司规定,每班次对外排污水、清下水进行取样检测,均能达标排放。
(2)废气:
有组织废气排放口(DA002):主要污染物为硫酸雾、颗粒物,有组织废气排放口(DA003):主要污染物为挥发性有机物、硫酸雾,组织废气排放口(DA004):主要污染物为挥发性有机物、硫酸雾,组织废气排放口(DA005):主要污染物为挥发性有机物、硫酸雾,组织废气排放口(DA006):主要污染物为挥发性有机物、硫酸雾,组织废气排放口(DA007):主要污染物为挥发性有机物、硫酸雾,组织废气排放口(DA008):主要污染物为挥发性有机物、氯化氢,组织废气排放口(DA009):主要污染物为挥发性有机物,组织废气排放口(DA010):主要污染物为挥发性有机物、三氯 点击查看>> 烷,组织废气排放口(DA011):主要污染物为挥发性有机物等。
按照废气监测计划,对公司有组织废气、无组织废气各项指标实施了第三方监测,其监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》(GB 点击查看>> -96)二级标准,均达标排放。
2、委托监测情况
公 (略) 理装置/ (略) 理:清下水为循环冷却系统排污水W8、纯水制备尾水W9,直接排入园区雨水管网。脱钙工段产生的洗涤废水W1、共沸冷凝废水W3加药沉淀,压滤后的滤液与蒸馏废水W4一起排入溶剂稀释池,滤饼压滤后的过滤废水W5进入放流池;碱洗废水W6、碱洗塔废水W7排入pH调节池,进而进入溶剂稀释池与上述压滤后的滤液一期经“A/O池1+絮凝沉淀”处理后,排入放流池。
初期雨水W10、生活污水W11排入与烘干冷凝水W2进入综合调节池调节后与溶剂稀释池废水经“A/O池2+絮凝沉淀”处理后,排入放流池。
放流池废水接管(后期W8循环冷却系统排水也并入放流池),至园区扬州 (略) (原 (略) 理厂),处理达标后排入长江。扬州 (略) 污水接管标准执行《污水综合排放标准》(GB8978-96)表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 点击查看>> -2015)中适用于 (略) 理厂的水质标准。
废水加装在线监测,涉及污染物因子:PH、COD、氨氮、总磷、流量等,清下水在线监测,涉及污染物因子:PH、COD、流量等。
(略) 界无组织:硫酸雾上风向G1:ND(未检出<0.005);
下风向G2:(最大值0.009,未检出<0.005未检出<0.005);
下风向G3:(最大值0.016,未检出<0.005未检出<0.005);
下风向G4:(最大值0.014,未检出<0.005未检出<0.005)。
硫化氢上下风向G1、G2、G3、G4:未检出<0.005;
氯化氢:上下风向G1、G2、G3、G4:未检出<0.005,
氨含量上风向G1均值:0.05mg/m3,下风向G2均值:0.07mg/m3
下风向G3:(最大值0.07mg/m3,检出值:0.06mg/m3,检出值:0.06mg/m3);
下风向G4:(最大值0.08mg/m3,检出值:0.08mg/m3,检出值:0.06mg/m3);
点击查看>> 烷总烃:氨含量上风向G1均值:0.65mg/m3,下风向G2均值:0.803mg/m3
下风向G3:(最大值0.78mg/m3,检出值:0.76mg/m3,检出值:0.75mg/m3);
下风向G4:(最大值0.77mg/m3,检出值:0.75mg/m3,检出值:0.74mg/m3)
点击查看>> 烷总烃:纺丝车间门外1mG5均值:0.70mg/m3,聚合车间门外1m均值:0.690mg/m3,溶剂回收车间1mG7:0.72mg/m3,以上无组织排放完全满足:《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)以及《化学工业挥发性有机物排放标准》(DB32/3151-2016)相关标准。(详见监测报告:HY 点击查看>> -201;HY 点击查看>> -202)
备注:排放去向应 (略) 置去向或直接排放去向,可附图
(3)噪声
经检测,厂界噪声符合《 (略) 界环境噪声排放标准》(GB 点击查看>> -2008)表1中3类限值。
3、在线监测情况
废水:公 (略) 房,废水排放口设有在线监测监控系统,清下水在线监测系统也在近期投入运行使用并委托南京杰 (略) 对其进行日常维护。监测数据分别与扬州市仪 (略) 、运维在线平台实时联网。日常均能达标排放。
(略) 有外排水(含废水、清下水)均进行外排前监测,达标后进行外排,详见在线监测平台数据。
4、 危险废物产生、处置情况(参见危 (略) 置计划表)
三、环境风险防控情况
1、 (略) 未发生较大以上环境污染事故和影响较大的环境事件。
2、公司定期开展事故应急预案培训并组织演练,全年公司共组织了环境应急演练2次,包括硫 (略) 置专项演练、6.18NMP泄漏起火现场应急演练等,既锻炼了员工硫酸泄漏专项应急救援能力, (略) 环保应急机制的有效性。
3、公司建立完善了应急救援体系,配备了相应的应急救援设施,并定期对设施进行检查,确保应急设施完整、可用。
4、卸料口、装车台等区域设置地沟,对地面清洗水进行收集, (略) 理,地沟采用防渗漏措施,避免污染物污染土壤、地下水。罐区周围设置围堰,初期雨水进行收集。公司设置容积2100m3事故应急池,日常对事故池进行检查,确保收集有效容积。

附件1:中化高纤废气监测报告 点击查看>> -202

附件2:中化高纤监测报告土壤-废水-废气-噪声 点击查看>> -201

附件3:中化高 (略) ――危险废物产生表2021年(全年)

    
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