新普新增生产线及改造项目(一阶段)竣工环境保护验收监测报告全文公示

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新普新增生产线及改造项目(一阶段)竣工环境保护验收监测报告全文公示

新普新增生产线及改造项目(一阶段)竣工环境保护验收监测报告全文公示

新普科技(重庆)有限公司成立于2010年9月,落住于重庆市沙坪坝区综合保税区B区。它主要是全球第一大电 (略) 商,是台湾 (略) 投资在中国大 点击查看>> 的独资企业。

公司位于重庆西永微电子产业园区 (略) ,主要产品为锂电子电池组,年产锂离子电池组7000万组,本次扩建的建设内容为:

(1) (略) 1F的19条组立线中的3条 (略) 2F生产车间,并在生 (略) 分智能化设备,增加喷码工序;

(2) (略) 2F生产车间11条组装 (略) 2F生产车间,并把组立线中的前置加工线单独抽出 (略) 2F生产车间并增加HotBar焊接和点UV胶工序、2厂 (略) 板加工线24条(包含SMT车间线体8条+PCP车间线体16条)增加到41条((增加SMT车间线体8条和PCP车间线体9条,建成后包含SMT车间线体16条+PCP车间线体25条,共计41条),增加涂防水胶工序和喷码工序;

(3) (略) 1F增加模切线和CNC数控线;

(4) (略) 2F增加11条自动化组立线。

项目扩建完成后,达到年产8200万组锂离子电池组。

实际建设内容为:

(1) (略) 1F的19条组立线中的3条 (略) 2F生产车间,并在生 (略) 分智能化设备,增加喷码工序,与环评内容一致;

(2) (略) 2F生产车间11条组装 (略) 2F生产车间,并把组立线中的前置加工线单独抽出 (略) 2F生产车间西侧,并增加HotBar焊接和点UV胶工序、2厂 (略) 板加工线在原有24条(包含SMT车间线体8条+PCP车间线体16条)的基础上增加到38条(增加SMT车间线体8条和PCP车间线体6条,建成后包含SMT车间线体16条+PCP车间线体22条),增加涂防水胶工序和喷码工序;

(3) (略) 1F增加模切线和CNC数控线;

(4) (略) 2F增加9条自动化组立线;

(5)对原有环保设施进行“以新带老”整改。

其中22F新增的PCP车间线体较原环评实际减少3条,32F新增的自动化组立线较原环评减少2条,为本次一阶段验收内容,建设单位将根据企业生产实际情况,在后续生产营运中逐步增设未建设的PCP车间线体和自动化组立线,届时单独完善相应的环保手续。

一、项目基本情况

(1)项目名称:新普新增生产线及改造项目

(2)建设地点:重庆高新区 (略)

(3)建设性质:扩建

(4)建设单位:新普科技(重庆)有限公司

(5)环评单位:重庆光宸消环 (略)

(6)主体、公辅工程设计、施工、监理单位:新普科技(重庆)有限公司

(7)废气治理工程设计、施工、监理单位:重庆 (略)

(8)建设工期:16个月,于2022年3月开工,2022年6月竣工

(9)总投资:验收对象实际总投资1000万元人民币,其中,环保投资80万元,环保投资占总投资的8%

(10)劳动定员及工作制度:扩建项目劳动定员约300人, (略) 劳动定员2800人,年工作时间为300天,二班8小时工作制。

二、环保设施建设情况

(1)废水

本项目无生产废水产生,废水包括生活污水、餐具清洗废水。

实际情况与环评一致,本项目餐具清洗废水依托现 (略) 理后与生活污 (略) (略) 理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准,然后进 (略) (略) 理,其中COD和NH3-N达到《梁滩河流 (略) 理厂主要水污染物排放标准》(DB50/963-2020)重点控制区域标准,其余指标达到《 (略) 理厂污染物排放标准》(GB 点击查看>> -2002)一级A标后排入梁滩河,最终汇入长江。 (略) 理能力为50m3/d、 (略) 理能力为300m3/d, (略) 区南侧绿化带下。

(2)废气

(3)噪声

选用低噪声设备,设备基础减震, (略) 房建筑隔声。

(4)固废

在厂区北侧设一般固废暂存区与危险废物暂存区,一般固废暂存区建筑面积100m2,危险废物暂存区建筑面积120m2,一般固废暂存区与危险废物暂 (略) 房内。

在一般固废暂存区内,根据固废性质在一般工业固废区分区堆放,进行外卖或者由回收单位回收;

在危险废物暂存区内,液体类危险废物用防腐蚀加盖的塑料桶或铁桶进行盛装,固体类危险废物按照不同性质用桶装或袋装并分区存放,包装袋和包装桶上贴危险废物标签;

一般固废暂存区与危险废物暂 (略) 采用非金属骨料防腐防渗,液体类危险废物盛装桶放置在有效深度约20cm的不锈钢托盘中,可以有效收集不慎洒漏的废液。

三、验收监测情况及总量控制

(略) 依托生化池出口pH、COD、BOD5、SS、动植物油满足《污水综合排放标》(GB8978-1996)表4中三级标准要求。氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 点击查看>> -2015)要求。

本项目营运期喷码、涂胶、回流焊、焊接和裁板废气中的非 点击查看>> 烷总烃和颗粒物满足《电池工业污染物排放标准》(GB 点击查看>> -2013)要求。

本项目营运期喷码、涂胶、回流焊、焊接和裁板废气中的锡及其化合物满足《大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016)要求。

本项目无组织排放非 点击查看>> 烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 点击查看>> -2019)要求。

本项目东、西、北、南厂界噪声排放满足《 (略) 界环境噪声排放标准》(GB 点击查看>> -2008)3类标准要求。

本项目经生化池直接排向环境的COD、氨氮总量分别为:COD0.135t/a、氨氮0.0068t/a,均未超过环评核定的总量排放限值。

本项目1#排气筒直接向环境排放的非 点击查看>> 烷总烃为0.044t/a,未超过环评中核算的总量排放限值。本项目2#排气筒直接向环境排放的非 点击查看>> 烷总烃为0.003t/a,锡及其化合物为0.0002t/a,未超过环评中核算的总量排放限值。本项目3#排气筒直接向环境排放的颗粒物为0.109t/a,未超过环评中核算的总量排放限值。本项目4#排气筒直接向环境排放的非 点击查看>> 烷总烃为0.066t/a,未超过环评中核算的总量排放限值。

四、验收结论

本次验收各项环保设施建设到位,较好地落实了环评及批复文件提出的环保要求。工程建设期间,未发生重大污染和环保投诉事件。现有环保设施能符合运营期污 (略) 置要求,满足竣工环保验收条件,建议验收组通过工程竣工环境保护验收。

,重庆,重庆市,沙坪坝区,重庆

新普新增生产线及改造项目(一阶段)竣工环境保护验收监测报告全文公示

新普科技(重庆)有限公司成立于2010年9月,落住于重庆市沙坪坝区综合保税区B区。它主要是全球第一大电 (略) 商,是台湾 (略) 投资在中国大 点击查看>> 的独资企业。

公司位于重庆西永微电子产业园区 (略) ,主要产品为锂电子电池组,年产锂离子电池组7000万组,本次扩建的建设内容为:

(1) (略) 1F的19条组立线中的3条 (略) 2F生产车间,并在生 (略) 分智能化设备,增加喷码工序;

(2) (略) 2F生产车间11条组装 (略) 2F生产车间,并把组立线中的前置加工线单独抽出 (略) 2F生产车间并增加HotBar焊接和点UV胶工序、2厂 (略) 板加工线24条(包含SMT车间线体8条+PCP车间线体16条)增加到41条((增加SMT车间线体8条和PCP车间线体9条,建成后包含SMT车间线体16条+PCP车间线体25条,共计41条),增加涂防水胶工序和喷码工序;

(3) (略) 1F增加模切线和CNC数控线;

(4) (略) 2F增加11条自动化组立线。

项目扩建完成后,达到年产8200万组锂离子电池组。

实际建设内容为:

(1) (略) 1F的19条组立线中的3条 (略) 2F生产车间,并在生 (略) 分智能化设备,增加喷码工序,与环评内容一致;

(2) (略) 2F生产车间11条组装 (略) 2F生产车间,并把组立线中的前置加工线单独抽出 (略) 2F生产车间西侧,并增加HotBar焊接和点UV胶工序、2厂 (略) 板加工线在原有24条(包含SMT车间线体8条+PCP车间线体16条)的基础上增加到38条(增加SMT车间线体8条和PCP车间线体6条,建成后包含SMT车间线体16条+PCP车间线体22条),增加涂防水胶工序和喷码工序;

(3) (略) 1F增加模切线和CNC数控线;

(4) (略) 2F增加9条自动化组立线;

(5)对原有环保设施进行“以新带老”整改。

其中22F新增的PCP车间线体较原环评实际减少3条,32F新增的自动化组立线较原环评减少2条,为本次一阶段验收内容,建设单位将根据企业生产实际情况,在后续生产营运中逐步增设未建设的PCP车间线体和自动化组立线,届时单独完善相应的环保手续。

一、项目基本情况

(1)项目名称:新普新增生产线及改造项目

(2)建设地点:重庆高新区 (略)

(3)建设性质:扩建

(4)建设单位:新普科技(重庆)有限公司

(5)环评单位:重庆光宸消环 (略)

(6)主体、公辅工程设计、施工、监理单位:新普科技(重庆)有限公司

(7)废气治理工程设计、施工、监理单位:重庆 (略)

(8)建设工期:16个月,于2022年3月开工,2022年6月竣工

(9)总投资:验收对象实际总投资1000万元人民币,其中,环保投资80万元,环保投资占总投资的8%

(10)劳动定员及工作制度:扩建项目劳动定员约300人, (略) 劳动定员2800人,年工作时间为300天,二班8小时工作制。

二、环保设施建设情况

(1)废水

本项目无生产废水产生,废水包括生活污水、餐具清洗废水。

实际情况与环评一致,本项目餐具清洗废水依托现 (略) 理后与生活污 (略) (略) 理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准,然后进 (略) (略) 理,其中COD和NH3-N达到《梁滩河流 (略) 理厂主要水污染物排放标准》(DB50/963-2020)重点控制区域标准,其余指标达到《 (略) 理厂污染物排放标准》(GB 点击查看>> -2002)一级A标后排入梁滩河,最终汇入长江。 (略) 理能力为50m3/d、 (略) 理能力为300m3/d, (略) 区南侧绿化带下。

(2)废气

(3)噪声

选用低噪声设备,设备基础减震, (略) 房建筑隔声。

(4)固废

在厂区北侧设一般固废暂存区与危险废物暂存区,一般固废暂存区建筑面积100m2,危险废物暂存区建筑面积120m2,一般固废暂存区与危险废物暂 (略) 房内。

在一般固废暂存区内,根据固废性质在一般工业固废区分区堆放,进行外卖或者由回收单位回收;

在危险废物暂存区内,液体类危险废物用防腐蚀加盖的塑料桶或铁桶进行盛装,固体类危险废物按照不同性质用桶装或袋装并分区存放,包装袋和包装桶上贴危险废物标签;

一般固废暂存区与危险废物暂 (略) 采用非金属骨料防腐防渗,液体类危险废物盛装桶放置在有效深度约20cm的不锈钢托盘中,可以有效收集不慎洒漏的废液。

三、验收监测情况及总量控制

(略) 依托生化池出口pH、COD、BOD5、SS、动植物油满足《污水综合排放标》(GB8978-1996)表4中三级标准要求。氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 点击查看>> -2015)要求。

本项目营运期喷码、涂胶、回流焊、焊接和裁板废气中的非 点击查看>> 烷总烃和颗粒物满足《电池工业污染物排放标准》(GB 点击查看>> -2013)要求。

本项目营运期喷码、涂胶、回流焊、焊接和裁板废气中的锡及其化合物满足《大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016)要求。

本项目无组织排放非 点击查看>> 烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 点击查看>> -2019)要求。

本项目东、西、北、南厂界噪声排放满足《 (略) 界环境噪声排放标准》(GB 点击查看>> -2008)3类标准要求。

本项目经生化池直接排向环境的COD、氨氮总量分别为:COD0.135t/a、氨氮0.0068t/a,均未超过环评核定的总量排放限值。

本项目1#排气筒直接向环境排放的非 点击查看>> 烷总烃为0.044t/a,未超过环评中核算的总量排放限值。本项目2#排气筒直接向环境排放的非 点击查看>> 烷总烃为0.003t/a,锡及其化合物为0.0002t/a,未超过环评中核算的总量排放限值。本项目3#排气筒直接向环境排放的颗粒物为0.109t/a,未超过环评中核算的总量排放限值。本项目4#排气筒直接向环境排放的非 点击查看>> 烷总烃为0.066t/a,未超过环评中核算的总量排放限值。

四、验收结论

本次验收各项环保设施建设到位,较好地落实了环评及批复文件提出的环保要求。工程建设期间,未发生重大污染和环保投诉事件。现有环保设施能符合运营期污 (略) 置要求,满足竣工环保验收条件,建议验收组通过工程竣工环境保护验收。

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