一汽轿车股份有限公司蔚山基地产能提升项目竣工环境保护验收公示

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一汽轿车股份有限公司蔚山基地产能提升项目竣工环境保护验收公示

2022年8月11日,中国 (略) 组织了 (略) 蔚山基地产能提升项目竣工环境保护验收会,监测单位为吉林省 (略) 、验收报告编制单位为长春市安和 (略) ,邀请的3名环保专家,组成了验收组。经环保设施现场检查和听取汇报,形成如下验收意见:

一、工程建设基本情况

目前保证红旗销量的车型H5、HS5、E-H (略) 生产。 (略) 在满足红旗产能的基础上,自主奔腾品牌也不断推出新产品,包含D077、D058、D357、D359、D365等新产品不断正在或即将上市。同时马自达品牌阿特兹、CX- (略) 于热销状态。初步规划, (略) 产能已超过规划的20万辆, (略) 的产能规划将超过40万辆, (略) 的现有产能已无法满足规划产能需求。

目前, (略) 冲压产能52万辆, (略) 焊装、总装产能26万辆,涂装产能21万辆; (略) 焊装、涂装、总装产能20万辆。 (略) 目前总产能为冲压52万辆,焊装、总装产能46万辆,涂装产能41万辆。目 (略) 的产能为15万辆, (略) 的整体规划,本次将红旗产能提升至20万辆,将产能整体拉齐至51万辆,满足后续生产的需求。

本次改造,冲压车间维持原生产状态不变, (略) 焊装、 (略) 总装现有生产线改造。在不增加生产面积、不增加公用动力设施的前提下, (略) 分设备, (略) 分生产线,将产能由20万辆提升至25万辆,焊装、总装产能整体提升至51万辆。新建涂装四车间及配套公用动力设施、通廊,产能双班250天10万辆,保证涂装整体产能51万辆。

2020年7月20日吉林省生态环境厅《 (略) 蔚山基地产能提升项目环境影响报告书的批复》, (略) 为吉环审字[2020] (略) ,对该项目予以批复。2020年8月项目开工建设,2021年11月工程建设完成开始调试运行,目前项目生产设施和配套环保设施运行正常。

企业已于2022年7月19日取得排污许可证,排 (略) 为 点击查看>> 70J005V;企业已编制中国 (略) (略) 突发环境事件应急预案,并已于2020年12月18日取得长春市 (略) 备案, (略) 为 点击查看>> -2020-071。

二、工程变动情况

根据现场勘查,本项目实际主体工程建设内容与环评批复基本一致,参 (略) 办公厅关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》的通知(环办环评函〔2020〕 (略) ),本项目性质、规模、地点、生产工艺和环境保护设施均未发生变动。因此,本项目不存在重大变动,符合验收监测条件。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

项目运行期涂装车间磷化冲洗废水、磷化洗槽废水、电泳冲洗废水、电泳清槽废水、电泳打磨废水、表调冲洗废水、表调清槽废水、脱脂清槽废水、脱脂冲洗废水、中涂打磨废水及生活用水等。磷化工 (略) (略) 回用生产,不外排。其他工艺废水 (略) (略) 理,经处理满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准及其中氨氮和总磷执行GB/T 点击查看>> -2015《污水排入城镇下水道水质标准》B级标准要求后,经市政污水管网进入长 (略) (略) 理,处理达标后排入新凯河。

2、废气

(略) 现有焊装车间焊机,产生的焊接粉尘经除尘效率达95%以上的单机布袋除尘器净化后,二厂焊装车间对焊机较集中区域上方设置废气收集措施,经收集废气经7根15m排气筒排放。

喷漆在封闭喷漆间内,中涂、面涂采用水性漆,喷漆室无开放式人工喷漆,采取上送风、下吸风方式收集废气,可确保避免废气的无组织排放,收集的喷漆废气通过干式过滤装置(纸箱过滤器+后续过滤器,主要纸盒过滤+漆雾过滤袋),再进入沸石转轮+ (略) 理装置,处理后的废气经1根30m排气筒排放。

电泳过程在封闭电泳室内进行,采用水性漆,废气集中收集后,通过1根27m高排气筒排放。

电泳烘干废 (略) 理并回收热量后经1根30m高排气筒排放,中/面漆烘干在封闭烘干室内,废气集中收 (略) 理装置,处理后的废气经1根30m高排气筒排放,闪干室烘干废气经沸石转轮+ (略) 理,处理后的废气经1根30m高排气筒排放。

电泳漆烘干炉烟气经2根27m的排气筒排放,中涂烘干炉烟气经5根27m的排气筒排放;面漆烘干炉烟气经7根27m的排气筒排放,闪干室烘干炉烟气经3根27m的排气筒排放。

调漆间废气经收集后,通过干 (略) 理,处理后的废气经过1根27m高排气筒排放。

喷蜡室废气收集后,通过干 (略) 理,处理后的废气经1根27m高排气筒排放;喷胶工序收集后,通过干 (略) 理,处理后的废气经1根27m高排气筒排放。

总装车间补漆废气经干 (略) 理后经15m高排气筒排放;总装车间转毂试验、LEP检测及汽车返修过程中产生的汽车尾气,转毂试验间和返修区均采用下排风系统,发动机尾气通过地沟引至室外风口,然后通过15m高的排气筒高空排放。

本项目涂 (略) 理站采用全过程除臭 (略) 理站进行除臭,产生的废气经集气装置收集后,经活性炭吸附,通过1根15m高排气筒排放。

3、噪声

本项目噪声主要来自于涂装车间生产线等,采取相应的设备减振、墙体隔声及消声措施。

4、固体废物

项目产生的一般固体废物每天 (略) 收集至各车 (略) 暂存,各车间一般固废暂存点均已做了地面硬化等防渗措施,由长春 (略) 每日到各车间一 (略) 收运。

项目产生的危险废物统 (略) (略) 旁的危险废物暂存场内,一汽综合瑞曼 (略) 直接到该危险废物暂存场收运危险废物,并采用专用容器和专用车辆运至一汽综合瑞曼 (略) (略) 置。

四、环境保护设施达标情况

1、废气

由监测结果可知,验收监测期间,本项目涂装车间各工艺产生的颗粒物、苯、 点击查看>> 苯、二 点击查看>> 苯和非 点击查看>> 烷总烃排放浓度及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》(GB 点击查看>> -1996)中新污染源二级标准浓度限值要求;本项目天然气烘干炉颗粒物满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2中非金属加热炉排放限值要求,SO2、NOx满足《大气污染物综合排放标准》(GB 点击查看>> -1996)表2中二级标准限值要求。

转毂试验、LEP检测以及汽车返修过程中,发动机燃油将产生NMHC、CO和NOx,等机动车尾气。在转毂试验间和返修区均采用下排风系统,发动机尾气通过地沟引至室外风口,然后通过15m高的排气简高空排放,各污染物排放浓度及排放速率符合GB 点击查看>> -1996《大气污染物综合排放标准》中新污染源二级标准浓度限值要求。

补漆废气采取干 (略) 理后经15m高排气简排放,各污染物排放浓度及排放速率符合GB 点击查看>> -1996《大气污染物综合排放标准》中新污染源二级标准浓度限值要求。

本项目有组织排放的氨及硫化氢排放速率满足GB 点击查看>> -93《恶臭污染物排放标准》中表1标准要求。

由监测结果可知,验收监测期间,本项目无组织颗粒物、苯、 点击查看>> 苯、二 点击查看>> 苯及非 点击查看>> 烷总烃排放浓度符合GB 点击查看>> -1996《大气污染物综合排放标准》中无组织浓度限值要求;厂区内无组织非 点击查看>> 烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 点击查看>> -2019)中特别排放限值要求。 (略) 界氨及硫化氢浓度满足GB 点击查看>> -93《恶臭污染物排放标准》中表1 (略) 界标准二级标准限值要求。

2、噪声

由监测结果可知,验收监测期间, (略) 南侧、 (略) 界监测点,昼、夜间噪声值均满足《 (略) 界环境噪声排放标准》(GB 点击查看>> -2008)中3类区标准要求; (略) (略) 界噪声满足《 (略) 界环境噪声排放标准》(GB 点击查看>> -2008)中4类区标准, (略) 噪声值满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类区标准要求。

3、废水

项目运行期涂装车间磷化冲洗废水、磷化洗槽废水、电泳冲洗废水、电泳清槽废水、电泳打磨废水、表调冲洗废水、表调清槽废水、脱脂清槽废水、脱脂冲洗废水、中涂打磨废水及生活用水等。磷化工 (略) (略) 回用生产,不外排。其他工艺废水 (略) (略) 理,由监测结果可知,验收监测期间,涂 (略) 污水排污口各项监测因子监测结果均满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级排放标准要求及其中氨氮和总磷执行GB/T 点击查看>> -2015《污水排入城镇下水道水质标准》B级标准要求。

五、工程建设对环境的影响

由监测结果可知,验收监测期间,本项目涂装车间各工艺产生的颗粒物、苯、 点击查看>> 苯、二 点击查看>> 苯和非 点击查看>> 烷总烃排放浓度及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》(GB 点击查看>> -1996)中新污染源二级标准浓度限值要求;本项目天然气烘干炉颗粒物满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2中非金属加热炉排放限值要求,SO2、NOx满足《大气污染物综合排放标准》(GB 点击查看>> -1996)表2中二级标准限值要求。

转毂试验、LEP检测以及汽车返修过程中,发动机燃油将产生NMHC、CO和NOx,等机动车尾气。在转毂试验间和返修区均采用下排风系统,发动机尾气通过地沟引至室外风口,然后通过15m高的排气简高空排放,各污染物排放浓度及排放速率符合GB 点击查看>> -1996《大气污染物综合排放标准》中新污染源二级标准浓度限值要求。

补漆废气采取干 (略) 理后经15m高排气简排放,各污染物排放浓度及排放速率符合GB 点击查看>> -1996《大气污染物综合排放标准》中新污染源二级标准浓度限值要求。

本项目有组织排放的氨及硫化氢排放速率满足GB 点击查看>> -93《恶臭污染物排放标准》中表1标准要求。

由监测结果可知,验收监测期间,本项目无组织颗粒物、苯、 点击查看>> 苯、二 点击查看>> 苯及非 点击查看>> 烷总烃排放浓度符合GB 点击查看>> -1996《大气污染物综合排放标准》中无组织浓度限值要求;厂区内无组织非 点击查看>> 烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 点击查看>> -2019)中特别排放限值要求。 (略) 界氨及硫化氢浓度满足GB 点击查看>> -93《恶臭污染物排放标准》中表1 (略) 界标准二级标准限值要求。

项目运行期磷化工 (略) (略) 回用生产,不外排。其他工艺废水 (略) (略) 理,由监测结果可知,验收监测期间,涂 (略) 污水排污口各项监测因子监测结果均满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级排放标准要求及其中氨氮和总磷执行GB/T 点击查看>> -2015《污水排入城镇下水道水质标准》B级标准要求;厂界噪声达标达到验收执行标准,不存在噪声扰民污染问题;企业产生危险废物及一般工业固体废物均 (略) (略) 置,不会对外环境造成二次污染。 (略) 蔚山基地产能提升项目竣工环境保护验收.zip验收意见.pdf

,吉林,长春市,长春,吉林,020-

2022年8月11日,中国 (略) 组织了 (略) 蔚山基地产能提升项目竣工环境保护验收会,监测单位为吉林省 (略) 、验收报告编制单位为长春市安和 (略) ,邀请的3名环保专家,组成了验收组。经环保设施现场检查和听取汇报,形成如下验收意见:

一、工程建设基本情况

目前保证红旗销量的车型H5、HS5、E-H (略) 生产。 (略) 在满足红旗产能的基础上,自主奔腾品牌也不断推出新产品,包含D077、D058、D357、D359、D365等新产品不断正在或即将上市。同时马自达品牌阿特兹、CX- (略) 于热销状态。初步规划, (略) 产能已超过规划的20万辆, (略) 的产能规划将超过40万辆, (略) 的现有产能已无法满足规划产能需求。

目前, (略) 冲压产能52万辆, (略) 焊装、总装产能26万辆,涂装产能21万辆; (略) 焊装、涂装、总装产能20万辆。 (略) 目前总产能为冲压52万辆,焊装、总装产能46万辆,涂装产能41万辆。目 (略) 的产能为15万辆, (略) 的整体规划,本次将红旗产能提升至20万辆,将产能整体拉齐至51万辆,满足后续生产的需求。

本次改造,冲压车间维持原生产状态不变, (略) 焊装、 (略) 总装现有生产线改造。在不增加生产面积、不增加公用动力设施的前提下, (略) 分设备, (略) 分生产线,将产能由20万辆提升至25万辆,焊装、总装产能整体提升至51万辆。新建涂装四车间及配套公用动力设施、通廊,产能双班250天10万辆,保证涂装整体产能51万辆。

2020年7月20日吉林省生态环境厅《 (略) 蔚山基地产能提升项目环境影响报告书的批复》, (略) 为吉环审字[2020] (略) ,对该项目予以批复。2020年8月项目开工建设,2021年11月工程建设完成开始调试运行,目前项目生产设施和配套环保设施运行正常。

企业已于2022年7月19日取得排污许可证,排 (略) 为 点击查看>> 70J005V;企业已编制中国 (略) (略) 突发环境事件应急预案,并已于2020年12月18日取得长春市 (略) 备案, (略) 为 点击查看>> -2020-071。

二、工程变动情况

根据现场勘查,本项目实际主体工程建设内容与环评批复基本一致,参 (略) 办公厅关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》的通知(环办环评函〔2020〕 (略) ),本项目性质、规模、地点、生产工艺和环境保护设施均未发生变动。因此,本项目不存在重大变动,符合验收监测条件。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

项目运行期涂装车间磷化冲洗废水、磷化洗槽废水、电泳冲洗废水、电泳清槽废水、电泳打磨废水、表调冲洗废水、表调清槽废水、脱脂清槽废水、脱脂冲洗废水、中涂打磨废水及生活用水等。磷化工 (略) (略) 回用生产,不外排。其他工艺废水 (略) (略) 理,经处理满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准及其中氨氮和总磷执行GB/T 点击查看>> -2015《污水排入城镇下水道水质标准》B级标准要求后,经市政污水管网进入长 (略) (略) 理,处理达标后排入新凯河。

2、废气

(略) 现有焊装车间焊机,产生的焊接粉尘经除尘效率达95%以上的单机布袋除尘器净化后,二厂焊装车间对焊机较集中区域上方设置废气收集措施,经收集废气经7根15m排气筒排放。

喷漆在封闭喷漆间内,中涂、面涂采用水性漆,喷漆室无开放式人工喷漆,采取上送风、下吸风方式收集废气,可确保避免废气的无组织排放,收集的喷漆废气通过干式过滤装置(纸箱过滤器+后续过滤器,主要纸盒过滤+漆雾过滤袋),再进入沸石转轮+ (略) 理装置,处理后的废气经1根30m排气筒排放。

电泳过程在封闭电泳室内进行,采用水性漆,废气集中收集后,通过1根27m高排气筒排放。

电泳烘干废 (略) 理并回收热量后经1根30m高排气筒排放,中/面漆烘干在封闭烘干室内,废气集中收 (略) 理装置,处理后的废气经1根30m高排气筒排放,闪干室烘干废气经沸石转轮+ (略) 理,处理后的废气经1根30m高排气筒排放。

电泳漆烘干炉烟气经2根27m的排气筒排放,中涂烘干炉烟气经5根27m的排气筒排放;面漆烘干炉烟气经7根27m的排气筒排放,闪干室烘干炉烟气经3根27m的排气筒排放。

调漆间废气经收集后,通过干 (略) 理,处理后的废气经过1根27m高排气筒排放。

喷蜡室废气收集后,通过干 (略) 理,处理后的废气经1根27m高排气筒排放;喷胶工序收集后,通过干 (略) 理,处理后的废气经1根27m高排气筒排放。

总装车间补漆废气经干 (略) 理后经15m高排气筒排放;总装车间转毂试验、LEP检测及汽车返修过程中产生的汽车尾气,转毂试验间和返修区均采用下排风系统,发动机尾气通过地沟引至室外风口,然后通过15m高的排气筒高空排放。

本项目涂 (略) 理站采用全过程除臭 (略) 理站进行除臭,产生的废气经集气装置收集后,经活性炭吸附,通过1根15m高排气筒排放。

3、噪声

本项目噪声主要来自于涂装车间生产线等,采取相应的设备减振、墙体隔声及消声措施。

4、固体废物

项目产生的一般固体废物每天 (略) 收集至各车 (略) 暂存,各车间一般固废暂存点均已做了地面硬化等防渗措施,由长春 (略) 每日到各车间一 (略) 收运。

项目产生的危险废物统 (略) (略) 旁的危险废物暂存场内,一汽综合瑞曼 (略) 直接到该危险废物暂存场收运危险废物,并采用专用容器和专用车辆运至一汽综合瑞曼 (略) (略) 置。

四、环境保护设施达标情况

1、废气

由监测结果可知,验收监测期间,本项目涂装车间各工艺产生的颗粒物、苯、 点击查看>> 苯、二 点击查看>> 苯和非 点击查看>> 烷总烃排放浓度及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》(GB 点击查看>> -1996)中新污染源二级标准浓度限值要求;本项目天然气烘干炉颗粒物满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2中非金属加热炉排放限值要求,SO2、NOx满足《大气污染物综合排放标准》(GB 点击查看>> -1996)表2中二级标准限值要求。

转毂试验、LEP检测以及汽车返修过程中,发动机燃油将产生NMHC、CO和NOx,等机动车尾气。在转毂试验间和返修区均采用下排风系统,发动机尾气通过地沟引至室外风口,然后通过15m高的排气简高空排放,各污染物排放浓度及排放速率符合GB 点击查看>> -1996《大气污染物综合排放标准》中新污染源二级标准浓度限值要求。

补漆废气采取干 (略) 理后经15m高排气简排放,各污染物排放浓度及排放速率符合GB 点击查看>> -1996《大气污染物综合排放标准》中新污染源二级标准浓度限值要求。

本项目有组织排放的氨及硫化氢排放速率满足GB 点击查看>> -93《恶臭污染物排放标准》中表1标准要求。

由监测结果可知,验收监测期间,本项目无组织颗粒物、苯、 点击查看>> 苯、二 点击查看>> 苯及非 点击查看>> 烷总烃排放浓度符合GB 点击查看>> -1996《大气污染物综合排放标准》中无组织浓度限值要求;厂区内无组织非 点击查看>> 烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 点击查看>> -2019)中特别排放限值要求。 (略) 界氨及硫化氢浓度满足GB 点击查看>> -93《恶臭污染物排放标准》中表1 (略) 界标准二级标准限值要求。

2、噪声

由监测结果可知,验收监测期间, (略) 南侧、 (略) 界监测点,昼、夜间噪声值均满足《 (略) 界环境噪声排放标准》(GB 点击查看>> -2008)中3类区标准要求; (略) (略) 界噪声满足《 (略) 界环境噪声排放标准》(GB 点击查看>> -2008)中4类区标准, (略) 噪声值满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类区标准要求。

3、废水

项目运行期涂装车间磷化冲洗废水、磷化洗槽废水、电泳冲洗废水、电泳清槽废水、电泳打磨废水、表调冲洗废水、表调清槽废水、脱脂清槽废水、脱脂冲洗废水、中涂打磨废水及生活用水等。磷化工 (略) (略) 回用生产,不外排。其他工艺废水 (略) (略) 理,由监测结果可知,验收监测期间,涂 (略) 污水排污口各项监测因子监测结果均满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级排放标准要求及其中氨氮和总磷执行GB/T 点击查看>> -2015《污水排入城镇下水道水质标准》B级标准要求。

五、工程建设对环境的影响

由监测结果可知,验收监测期间,本项目涂装车间各工艺产生的颗粒物、苯、 点击查看>> 苯、二 点击查看>> 苯和非 点击查看>> 烷总烃排放浓度及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》(GB 点击查看>> -1996)中新污染源二级标准浓度限值要求;本项目天然气烘干炉颗粒物满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2中非金属加热炉排放限值要求,SO2、NOx满足《大气污染物综合排放标准》(GB 点击查看>> -1996)表2中二级标准限值要求。

转毂试验、LEP检测以及汽车返修过程中,发动机燃油将产生NMHC、CO和NOx,等机动车尾气。在转毂试验间和返修区均采用下排风系统,发动机尾气通过地沟引至室外风口,然后通过15m高的排气简高空排放,各污染物排放浓度及排放速率符合GB 点击查看>> -1996《大气污染物综合排放标准》中新污染源二级标准浓度限值要求。

补漆废气采取干 (略) 理后经15m高排气简排放,各污染物排放浓度及排放速率符合GB 点击查看>> -1996《大气污染物综合排放标准》中新污染源二级标准浓度限值要求。

本项目有组织排放的氨及硫化氢排放速率满足GB 点击查看>> -93《恶臭污染物排放标准》中表1标准要求。

由监测结果可知,验收监测期间,本项目无组织颗粒物、苯、 点击查看>> 苯、二 点击查看>> 苯及非 点击查看>> 烷总烃排放浓度符合GB 点击查看>> -1996《大气污染物综合排放标准》中无组织浓度限值要求;厂区内无组织非 点击查看>> 烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 点击查看>> -2019)中特别排放限值要求。 (略) 界氨及硫化氢浓度满足GB 点击查看>> -93《恶臭污染物排放标准》中表1 (略) 界标准二级标准限值要求。

项目运行期磷化工 (略) (略) 回用生产,不外排。其他工艺废水 (略) (略) 理,由监测结果可知,验收监测期间,涂 (略) 污水排污口各项监测因子监测结果均满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级排放标准要求及其中氨氮和总磷执行GB/T 点击查看>> -2015《污水排入城镇下水道水质标准》B级标准要求;厂界噪声达标达到验收执行标准,不存在噪声扰民污染问题;企业产生危险废物及一般工业固体废物均 (略) (略) 置,不会对外环境造成二次污染。 (略) 蔚山基地产能提升项目竣工环境保护验收.zip验收意见.pdf

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