安徽省生宸源材料科技实业发展股份有限公司塑料管材一期工程及年产2.4万吨PE塑料管、1.5万吨HDPE塑料波纹管项目(阶段性)竣工环境保护验收意见
安徽省生宸源材料科技实业发展股份有限公司塑料管材一期工程及年产2.4万吨PE塑料管、1.5万吨HDPE塑料波纹管项目(阶段性)竣工环境保护验收意见
安徽省生宸源材料科技 (略) 塑料管材一期工程及年产2.4万吨PE塑料管、1.5万吨HDPE塑料波纹管项目(阶段性)竣工环境保护验收意见
2020年12月26日,安徽省生宸源材料科技 (略) 根据《安徽省生宸源材料科技 (略) 塑料管材一期工程及年产2.4万吨PE塑料管、1.5万吨HDPE塑料波纹管项目(阶段性)竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报 (略) 门审批决定等要求对本项目进行验收,提出意见如下:
一、工程建设基本情况
(一)建设地点、规模、主要建设内容
安徽省生宸源材料科技 (略) 塑料管材一期工程及年产2.4万吨PE塑料管、1.5万吨HDPE塑料波纹管项目位于安徽省界首经开区光武产业 (略) 4 号,项目性质为扩建,项目地用地性质为工业用地,中心坐标为北纬 33°23"16",东经 115°21"06",项目设置的100m环境防护距离内居住区已签订租赁协议,无其他环境敏感点。
项目占地面积项目占地面积 点击查看>> 平方米。本次项目扩建内容为HDPE 波纹管原料车间A区3#车间依托原建设有的2 条 HDPE 原料生产线增加4条 HDPE 波纹管改性原料生产线, HDPE 波纹管原料改性车间A区2#车间依托原建设有的4条 HDPE 波纹管改性原料生产线增加2条HDPE 波纹管改性原料生产线,HDPE 波纹管制备车间A区1#车间依托原建设有的6 条 HDPE 波纹管生产线增加7条HDPE 波纹管生产线,PE塑料管制备车间B区13#车间新建4条PE塑料管生产线。形成新增年产HDPE波纹管原料 点击查看>> 吨,年产再生高性能HDPE波纹管 点击查看>> 吨,年产PE塑料管 点击查看>> 吨的生产能力。
(二)建设过程及环保审批情况
2016年7月25日,界首市发展和改革委员会项目备案表(项目编码: 点击查看>> )对该项目一期工程予以立项。
2017年9月,安徽省 (略) 《康命源(安徽)塑料 (略) 塑料管材一期工程建设项目环境影响报告书》对该项目一期工程进行环境影响评价。
2017年11月28日,界首 (略) 界环行审[2017] (略) “关于《康命源(安徽)塑料 (略) 塑料管材一期工程建设项目环境影响报告书》的审批意见”对该项目一期工程环境影响评价予以批复。
2018年12月,安徽爱 (略) 《康命源(安徽)塑料 (略) 塑料管材一期工程建设项目(阶段性)竣工环境保护验收监测报告》对该项目一期工程进行第一次阶段性验收。
2019年12月4日,界首市发展和改革委员会项目备案表(项目编码:2019- 点击查看>> -29-03- 点击查看>> )对该项目扩建内容予以立项。
2020年1月,安徽思科环境 (略) 《安徽省生宸源材料科技 (略) 年产2.4万吨PE塑料管、1.5万吨HDPE塑料波纹管项目环境影响报告表》对该项目扩建内容进行环境影响评价。
2020年3月24日,阜阳市界首市 (略) 界环行审[2020] (略) “关于《安徽省生宸源材料科技 (略) 年产2.4万吨PE塑料管、1.5万吨HDPE塑料波纹管项目环境影响报告表》的审批意见”对该项目扩建内容环境影响评价予以批复。
本项目于2019年6月初开工建设,于2020年5月竣工。
公司已于2019年12月取得排污许可证, (略) 为 点击查看>> MA2MX8RG5W001R,项目从立项至调试过程中有无环境投诉、 (略) 罚记录等。
(三)投资情况
实际总投资5000万元,其中环保投资300万元,占总投资额的6.00%。
(四)验收范围
本次验收范围为新增年产HDPE波纹管原料 点击查看>> 吨,年产再生高性能HDPE波纹管 点击查看>> 吨,年产PE塑料管 点击查看>> 吨的生产能力及其配套的各项环境保护设施和环境保护措施。
二、工程变动情况
1、HDPE波纹管原料生产线与HDPE波纹管原料改性生产线各自单独生产变更为HDPE波纹管原料生产线与HDPE波纹管原料改性生产线一体化生产。
2、生产线布置在A区2#车间,1F,层高9m,建筑面积共4500m2;建设HDPE波纹管原料生产线10条变更6条波纹管原料生产线在A区2#车间,另外4条HDPE波纹管原料生产线转移至A区3#车间。
3、HDPE波纹管原料改性车间(2#车间):对车间内10条生产线上的挤出工序设置集气罩,经收集后通过“布袋除尘器+低温等离子”处理后通过1根15m排气筒排放变更为对扩建的2条HDPE波纹管原料改性生产线上的挤出工序设置集气罩,经收集后通过“布袋除尘器+活性炭吸附+UV光氧催化”处理后通过2根15m排气筒排放。
4、PE塑料管制备车间:对13#车间内5条生产线上的挤出工序设置集气罩,经收集后通过“低温等离子+UV光氧催化+活性炭吸附”处理后通过1根15m排气筒排放变更为对13#车间内4条PE塑料管生产线上的挤出工序设置集气罩,经收集后通过“水喷淋+UV光氧催化+活性炭吸附”处理后通过1根15m排气筒排放。
5、厂 (略) 消防事故水池。其中1#消防水池位于A区1#车间东侧,2#消防水池位于B区13#车间南侧,A区消防共用1#、2#消防水池(体积均为600m3) (略) (略) 消防事故水池。 A区位于5#车间南侧,总容积约为800m3,B区位于13#车间南侧,总容积约为400m3。
以上变动均不属于重大变动。
三、环境保护设施建设情况
(一)废水
生活废 (略) 理后排入市政管网;塑料清洗水、地面冲洗水,收 (略) (略) 理后回用于清洗工序, (略) 分通过项目进入 (略) (略) 理。
(二)废气
本项目工艺废气污染 (略) 理混料(母粒)生产过程中产生的颗粒物;塑料挤出造粒工序产生的颗粒物、非 点击查看>> 烷总烃;波纹管生产过程中产生的颗粒物、非 点击查看>> 烷总烃。上述污染物分为有组织排放和无组织排放。
1.有组织排放
①HDPE波纹管原料改性生产线(塑料颗粒)废气治理措施采用“集气设施+布袋除尘+活性炭吸附+UV光解一体化设备+15m高排气筒”;
②HDPE波纹管生产线废气治理措施采用“集气设施+活性炭吸附+UV光解一体化设备+15m高排气筒”;
③PE塑料管生产线废气治理措施采用“集气设施+水喷淋+活性炭吸附+UV光解一体化设备+15m高排气筒”。
2.无组织排放
建设单位通过加强车间排风、集气设施的收集效率、自然扩散稀释、注意容器的密闭性减少挥发量等措施来减少无组织排放。
(三)噪声
本项目噪声污 (略) 区车间各类生产设备产生的噪声,主要包括清洗机、造粒机、切粒机、循环水泵等源强为75–90dB(A)。
通过通过选用低噪声设备。加设减震基础、厂房隔声、距离衰减, (略) 房密闭、采用良好的墙体材料;车间周围种植绿化,建立天然 (略) 理后排放。
(四)固体废物
本项目固废主要为运营过程产生的生产废料、含油抹布、废活性炭、废UV灯管、废机油以及生活垃圾等。
(1)一般固体废物
生产废料综合利用,生活垃圾及含油抹布经集中收集后, (略) 门及 (略) 理
(2)危险废物
废活性炭和废UV灯管以及废机油委 (略) (略) 理。
(五)其他环境保护设施
项目车间内重点防渗区域已经行防渗,厂 (略) 消防事故水池。 A总容积约为800m3,B区总容积约为400m3。危废间、固废间及事故池等重点防渗区域已做好防渗。规范化设置了废气及废水排放口,危废间及固废间已做标识。
四、环境保护设施调试效果
(一) (略) 理效率
(略) 理设施进、出口两日检测结果,:
1.A区1# (略) 排气筒非 点击查看>> (略) 理效率为 点击查看>> %;
2.A区2# (略) 排 (略) 理效果不错,非 点击查看>> (略) 理效率为 点击查看>> %;
3.A区2# (略) 排 (略) 理效果不错,非 点击查看>> (略) 理效率为 点击查看>> %;
4. A区3# (略) 排 (略) 理效果不错,非 点击查看>> (略) 理效率为 点击查看>> %;
5.A区3# (略) 排 (略) 理效果不错,非 点击查看>> (略) 理效率为 点击查看>> %;
6.B区13# (略) 排气筒非 点击查看>> (略) 理效率为 点击查看>> %。
(二)污染物排放情况
1.废水
根据废水总排口两日检测结果,公司污水总排口pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、石油类、五日生化需氧量、LAS连续两天监测的数据均满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准
2.废气
(1)有组织: (略) 理设施两日检测结果,废气排放口两日监测结果均满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 点击查看>> -2015)表5中大气污染物特别排放限值要求。
(2)无组织: (略) 界无组织废气检测结果,无组织非 点击查看>> 烷总烃、无组织总悬浮颗粒物两日监测结果均满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 点击查看>> -2015)表9企业边界大气污染物浓度限值标准。无组织氨、无组织硫化氢两日监测结果均满足《恶臭污染物排放标准》表1中“一级标准”限值要求。
3.厂界噪声
厂界噪声昼夜间连续两天监测结果均满足《 (略) 界环境噪声排放标准》(GB 点击查看>> -2008)中3类标准要求。
4.污染物排放总量
根据监测结果统计项目COD排放量4.62t/a,氨氮排放量0.12t/a;颗粒物排放量小于1.83t/a;非 点击查看>> 烷总烃排放量1.92t/a。
五、验收结论
验收工作组认为:安徽省生宸源材料科技 (略) 塑料管材一期工程及年产2.4万吨PE塑料管、1.5万吨HDPE塑料波纹管项目(阶段性)竣工环境保护验收环境保护手续较齐全,主要污染防治设施已建成,并实现达标排放,基本落实了环评及批复中的各项环保措施,建议通过验收。
六、后续要求
1.加强对污染治理设施的维护和管理,进一 (略) 理设施,确保污染物稳定达标排放。
2.按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 点击查看>> -2001)及其2013年修改单要求,做好危险废物的暂存、 (略) 置工作。
3.建立健全环境保护机构和环境管理制度,提高职工的环境保护意识。
七、验收人员信息
安徽省生宸源材料科技 (略) 塑料管材一期工程及年产2.4万吨PE塑料管、1.5万吨HDPE塑料波纹管项目(阶段性)竣工环境保护验收意见
2020年12月26日,安徽省生宸源材料科技 (略) 根据《安徽省生宸源材料科技 (略) 塑料管材一期工程及年产2.4万吨PE塑料管、1.5万吨HDPE塑料波纹管项目(阶段性)竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报 (略) 门审批决定等要求对本项目进行验收,提出意见如下:
一、工程建设基本情况
(一)建设地点、规模、主要建设内容
安徽省生宸源材料科技 (略) 塑料管材一期工程及年产2.4万吨PE塑料管、1.5万吨HDPE塑料波纹管项目位于安徽省界首经开区光武产业 (略) 4 号,项目性质为扩建,项目地用地性质为工业用地,中心坐标为北纬 33°23"16",东经 115°21"06",项目设置的100m环境防护距离内居住区已签订租赁协议,无其他环境敏感点。
项目占地面积项目占地面积 点击查看>> 平方米。本次项目扩建内容为HDPE 波纹管原料车间A区3#车间依托原建设有的2 条 HDPE 原料生产线增加4条 HDPE 波纹管改性原料生产线, HDPE 波纹管原料改性车间A区2#车间依托原建设有的4条 HDPE 波纹管改性原料生产线增加2条HDPE 波纹管改性原料生产线,HDPE 波纹管制备车间A区1#车间依托原建设有的6 条 HDPE 波纹管生产线增加7条HDPE 波纹管生产线,PE塑料管制备车间B区13#车间新建4条PE塑料管生产线。形成新增年产HDPE波纹管原料 点击查看>> 吨,年产再生高性能HDPE波纹管 点击查看>> 吨,年产PE塑料管 点击查看>> 吨的生产能力。
(二)建设过程及环保审批情况
2016年7月25日,界首市发展和改革委员会项目备案表(项目编码: 点击查看>> )对该项目一期工程予以立项。
2017年9月,安徽省 (略) 《康命源(安徽)塑料 (略) 塑料管材一期工程建设项目环境影响报告书》对该项目一期工程进行环境影响评价。
2017年11月28日,界首 (略) 界环行审[2017] (略) “关于《康命源(安徽)塑料 (略) 塑料管材一期工程建设项目环境影响报告书》的审批意见”对该项目一期工程环境影响评价予以批复。
2018年12月,安徽爱 (略) 《康命源(安徽)塑料 (略) 塑料管材一期工程建设项目(阶段性)竣工环境保护验收监测报告》对该项目一期工程进行第一次阶段性验收。
2019年12月4日,界首市发展和改革委员会项目备案表(项目编码:2019- 点击查看>> -29-03- 点击查看>> )对该项目扩建内容予以立项。
2020年1月,安徽思科环境 (略) 《安徽省生宸源材料科技 (略) 年产2.4万吨PE塑料管、1.5万吨HDPE塑料波纹管项目环境影响报告表》对该项目扩建内容进行环境影响评价。
2020年3月24日,阜阳市界首市 (略) 界环行审[2020] (略) “关于《安徽省生宸源材料科技 (略) 年产2.4万吨PE塑料管、1.5万吨HDPE塑料波纹管项目环境影响报告表》的审批意见”对该项目扩建内容环境影响评价予以批复。
本项目于2019年6月初开工建设,于2020年5月竣工。
公司已于2019年12月取得排污许可证, (略) 为 点击查看>> MA2MX8RG5W001R,项目从立项至调试过程中有无环境投诉、 (略) 罚记录等。
(三)投资情况
实际总投资5000万元,其中环保投资300万元,占总投资额的6.00%。
(四)验收范围
本次验收范围为新增年产HDPE波纹管原料 点击查看>> 吨,年产再生高性能HDPE波纹管 点击查看>> 吨,年产PE塑料管 点击查看>> 吨的生产能力及其配套的各项环境保护设施和环境保护措施。
二、工程变动情况
1、HDPE波纹管原料生产线与HDPE波纹管原料改性生产线各自单独生产变更为HDPE波纹管原料生产线与HDPE波纹管原料改性生产线一体化生产。
2、生产线布置在A区2#车间,1F,层高9m,建筑面积共4500m2;建设HDPE波纹管原料生产线10条变更6条波纹管原料生产线在A区2#车间,另外4条HDPE波纹管原料生产线转移至A区3#车间。
3、HDPE波纹管原料改性车间(2#车间):对车间内10条生产线上的挤出工序设置集气罩,经收集后通过“布袋除尘器+低温等离子”处理后通过1根15m排气筒排放变更为对扩建的2条HDPE波纹管原料改性生产线上的挤出工序设置集气罩,经收集后通过“布袋除尘器+活性炭吸附+UV光氧催化”处理后通过2根15m排气筒排放。
4、PE塑料管制备车间:对13#车间内5条生产线上的挤出工序设置集气罩,经收集后通过“低温等离子+UV光氧催化+活性炭吸附”处理后通过1根15m排气筒排放变更为对13#车间内4条PE塑料管生产线上的挤出工序设置集气罩,经收集后通过“水喷淋+UV光氧催化+活性炭吸附”处理后通过1根15m排气筒排放。
5、厂 (略) 消防事故水池。其中1#消防水池位于A区1#车间东侧,2#消防水池位于B区13#车间南侧,A区消防共用1#、2#消防水池(体积均为600m3) (略) (略) 消防事故水池。 A区位于5#车间南侧,总容积约为800m3,B区位于13#车间南侧,总容积约为400m3。
以上变动均不属于重大变动。
三、环境保护设施建设情况
(一)废水
生活废 (略) 理后排入市政管网;塑料清洗水、地面冲洗水,收 (略) (略) 理后回用于清洗工序, (略) 分通过项目进入 (略) (略) 理。
(二)废气
本项目工艺废气污染 (略) 理混料(母粒)生产过程中产生的颗粒物;塑料挤出造粒工序产生的颗粒物、非 点击查看>> 烷总烃;波纹管生产过程中产生的颗粒物、非 点击查看>> 烷总烃。上述污染物分为有组织排放和无组织排放。
1.有组织排放
①HDPE波纹管原料改性生产线(塑料颗粒)废气治理措施采用“集气设施+布袋除尘+活性炭吸附+UV光解一体化设备+15m高排气筒”;
②HDPE波纹管生产线废气治理措施采用“集气设施+活性炭吸附+UV光解一体化设备+15m高排气筒”;
③PE塑料管生产线废气治理措施采用“集气设施+水喷淋+活性炭吸附+UV光解一体化设备+15m高排气筒”。
2.无组织排放
建设单位通过加强车间排风、集气设施的收集效率、自然扩散稀释、注意容器的密闭性减少挥发量等措施来减少无组织排放。
(三)噪声
本项目噪声污 (略) 区车间各类生产设备产生的噪声,主要包括清洗机、造粒机、切粒机、循环水泵等源强为75–90dB(A)。
通过通过选用低噪声设备。加设减震基础、厂房隔声、距离衰减, (略) 房密闭、采用良好的墙体材料;车间周围种植绿化,建立天然 (略) 理后排放。
(四)固体废物
本项目固废主要为运营过程产生的生产废料、含油抹布、废活性炭、废UV灯管、废机油以及生活垃圾等。
(1)一般固体废物
生产废料综合利用,生活垃圾及含油抹布经集中收集后, (略) 门及 (略) 理
(2)危险废物
废活性炭和废UV灯管以及废机油委 (略) (略) 理。
(五)其他环境保护设施
项目车间内重点防渗区域已经行防渗,厂 (略) 消防事故水池。 A总容积约为800m3,B区总容积约为400m3。危废间、固废间及事故池等重点防渗区域已做好防渗。规范化设置了废气及废水排放口,危废间及固废间已做标识。
四、环境保护设施调试效果
(一) (略) 理效率
(略) 理设施进、出口两日检测结果,:
1.A区1# (略) 排气筒非 点击查看>> (略) 理效率为 点击查看>> %;
2.A区2# (略) 排 (略) 理效果不错,非 点击查看>> (略) 理效率为 点击查看>> %;
3.A区2# (略) 排 (略) 理效果不错,非 点击查看>> (略) 理效率为 点击查看>> %;
4. A区3# (略) 排 (略) 理效果不错,非 点击查看>> (略) 理效率为 点击查看>> %;
5.A区3# (略) 排 (略) 理效果不错,非 点击查看>> (略) 理效率为 点击查看>> %;
6.B区13# (略) 排气筒非 点击查看>> (略) 理效率为 点击查看>> %。
(二)污染物排放情况
1.废水
根据废水总排口两日检测结果,公司污水总排口pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、石油类、五日生化需氧量、LAS连续两天监测的数据均满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准
2.废气
(1)有组织: (略) 理设施两日检测结果,废气排放口两日监测结果均满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 点击查看>> -2015)表5中大气污染物特别排放限值要求。
(2)无组织: (略) 界无组织废气检测结果,无组织非 点击查看>> 烷总烃、无组织总悬浮颗粒物两日监测结果均满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 点击查看>> -2015)表9企业边界大气污染物浓度限值标准。无组织氨、无组织硫化氢两日监测结果均满足《恶臭污染物排放标准》表1中“一级标准”限值要求。
3.厂界噪声
厂界噪声昼夜间连续两天监测结果均满足《 (略) 界环境噪声排放标准》(GB 点击查看>> -2008)中3类标准要求。
4.污染物排放总量
根据监测结果统计项目COD排放量4.62t/a,氨氮排放量0.12t/a;颗粒物排放量小于1.83t/a;非 点击查看>> 烷总烃排放量1.92t/a。
五、验收结论
验收工作组认为:安徽省生宸源材料科技 (略) 塑料管材一期工程及年产2.4万吨PE塑料管、1.5万吨HDPE塑料波纹管项目(阶段性)竣工环境保护验收环境保护手续较齐全,主要污染防治设施已建成,并实现达标排放,基本落实了环评及批复中的各项环保措施,建议通过验收。
六、后续要求
1.加强对污染治理设施的维护和管理,进一 (略) 理设施,确保污染物稳定达标排放。
2.按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 点击查看>> -2001)及其2013年修改单要求,做好危险废物的暂存、 (略) 置工作。
3.建立健全环境保护机构和环境管理制度,提高职工的环境保护意识。
七、验收人员信息
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