冷轧厂C208机组GA及GI汽车板质量提升改造项目上海市直辖市宝山区富锦路885号

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冷轧厂C208机组GA及GI汽车板质量提升改造项目上海市直辖市宝山区富锦路885号

建设项目环境影响登记表

填表日期:2022-10-27

冷轧厂C208机组GA及GI汽车板质量提升改造项目
(略) 宝 (略) 885号 482
(略) 邹继新
* 358
2024-03-31
改建
冷轧厂C208热镀锌机组于2000正式投产,后经2011年技术改造后,机组年产量可达*吨,且可实现双锌锅切换生产GA、GI两种产品。随着汽车用钢不断升级,机组现有设备无法稳定满足高表面2C1B新型涂装工艺质量要求。GI镀层的IF钢和BH钢外板、GA镀层的汽车外板等质量控制不稳定。为此,建设单位决定针对上述问题进行技术改造,并实施无铬化改造。一、建设内容:(一)入口段设备改造  1.更换1#2#穿带导板,将导板间隙改小。  2.更新1#2#直头机及双层剪。  3.更新焊机电气控制系统,增加焊缝质量判定系统,利旧机械本体设备。  4.清洗段改造,改造内容包括更换2#刷洗槽磨粒刷辊,新增1套碱液过滤系统,更换2#刷洗槽槽壳,更换影响清洗段部分阀门及泵等。  5.更新入口段23台齿轮减速机马达。  6.入口段增设过跨车,实现来料异常卷退料处理。  (二)炉子及锌锅区域改造  1.加热段和均热段排烟管道改造。废气管道材质改为SUS309;更换144套辐射管换热器整体,材质改为SUS310;均衡段、出口段电加热带改造等。  2.更换炉鼻子及炉鼻子一体泵,增加炉鼻子加热保温功能。  3.更换1套余热锅炉。  4.更换6套冷却段换热器。  5.合金化炉保温段改造。将合金化炉保温段上部固定部分改为热风保温形式。合金化炉保温段加长10.1m,合金化塔及厂房整体加高10.1m。移位雾化冷却及塔顶辊。  6.雾化冷却装置改造,更换冷却风机及排气风机。  7.取消有铬钝化,改为无铬钝化。  8.新增1套炉子温度闭环控制系统。  9.将气刀沉没辊及稳定辊摆臂更换并抬高200mm,利旧气刀接触辊、沉没辊,气刀本体及电控系统全部更换,新增1套电磁稳定装置。  10.更换合金化炉20块逆变模块。  (三)出口段设备改造  1.整体更新平整机及前后张力辊组。  2.整体更新拉矫机及前后张力辊组。  3.出口质检室改造,具备上下表面打磨功能;涂油机三电升级改造,更换涂油机高压发生器,机组镀后辊系、导板台等配套其他改造。  (四)配套三电、公辅设施改造。二、建设规模 本项目属于同类设备大修改造,兼环保改造类项目,产能不发生变化。 通过改造,机组彻底实现无铬化,不再产生铬酸雾废气、含铬废水。 改造后,废气排放、废水排放无新增,噪声强度可维持不变,检修时产生的无铬钝化废液作为危废定期交有资质的单位处置。
环保措施:
检修时产生的无铬钝化废液作为危废、定期交由有资质的单位进行处置。
有环保措施:
选用低噪声设备、优化布局、经厂房隔声、距离衰减后,预计厂界排放噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(*)中的3类标准要求。

建设项目环境影响登记表

填表日期:2022-10-27

冷轧厂C208机组GA及GI汽车板质量提升改造项目
(略) 宝 (略) 885号 482
(略) 邹继新
* 358
2024-03-31
改建
冷轧厂C208热镀锌机组于2000正式投产,后经2011年技术改造后,机组年产量可达*吨,且可实现双锌锅切换生产GA、GI两种产品。随着汽车用钢不断升级,机组现有设备无法稳定满足高表面2C1B新型涂装工艺质量要求。GI镀层的IF钢和BH钢外板、GA镀层的汽车外板等质量控制不稳定。为此,建设单位决定针对上述问题进行技术改造,并实施无铬化改造。一、建设内容:(一)入口段设备改造  1.更换1#2#穿带导板,将导板间隙改小。  2.更新1#2#直头机及双层剪。  3.更新焊机电气控制系统,增加焊缝质量判定系统,利旧机械本体设备。  4.清洗段改造,改造内容包括更换2#刷洗槽磨粒刷辊,新增1套碱液过滤系统,更换2#刷洗槽槽壳,更换影响清洗段部分阀门及泵等。  5.更新入口段23台齿轮减速机马达。  6.入口段增设过跨车,实现来料异常卷退料处理。  (二)炉子及锌锅区域改造  1.加热段和均热段排烟管道改造。废气管道材质改为SUS309;更换144套辐射管换热器整体,材质改为SUS310;均衡段、出口段电加热带改造等。  2.更换炉鼻子及炉鼻子一体泵,增加炉鼻子加热保温功能。  3.更换1套余热锅炉。  4.更换6套冷却段换热器。  5.合金化炉保温段改造。将合金化炉保温段上部固定部分改为热风保温形式。合金化炉保温段加长10.1m,合金化塔及厂房整体加高10.1m。移位雾化冷却及塔顶辊。  6.雾化冷却装置改造,更换冷却风机及排气风机。  7.取消有铬钝化,改为无铬钝化。  8.新增1套炉子温度闭环控制系统。  9.将气刀沉没辊及稳定辊摆臂更换并抬高200mm,利旧气刀接触辊、沉没辊,气刀本体及电控系统全部更换,新增1套电磁稳定装置。  10.更换合金化炉20块逆变模块。  (三)出口段设备改造  1.整体更新平整机及前后张力辊组。  2.整体更新拉矫机及前后张力辊组。  3.出口质检室改造,具备上下表面打磨功能;涂油机三电升级改造,更换涂油机高压发生器,机组镀后辊系、导板台等配套其他改造。  (四)配套三电、公辅设施改造。二、建设规模 本项目属于同类设备大修改造,兼环保改造类项目,产能不发生变化。 通过改造,机组彻底实现无铬化,不再产生铬酸雾废气、含铬废水。 改造后,废气排放、废水排放无新增,噪声强度可维持不变,检修时产生的无铬钝化废液作为危废定期交有资质的单位处置。
环保措施:
检修时产生的无铬钝化废液作为危废、定期交由有资质的单位进行处置。
有环保措施:
选用低噪声设备、优化布局、经厂房隔声、距离衰减后,预计厂界排放噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(*)中的3类标准要求。
    
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