淄博鑫胜热电有限公司清洁生产审核结果公示

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淄博鑫胜热电有限公司清洁生产审核结果公示

(略) (略) (略) ,总资产4.8亿元,目前总装机容量为117.5MW,其中:1台13.5MW、1台15MW、1台24MW抽凝汽式汽轮发电机组和1台15MW背压式汽轮发电机组、2台25MW抽背压式汽轮发电机组,配置2台75t/h、2台130t/h、2台260t/h循环流化床节能环保型锅炉。

为贯彻落实《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012年)、《清洁生产审核办法》(2016年国家发展和改革委员会、环境保护部令第38号)、《 (略) 生态环境厅关于下达202 (略) 实施强制性清洁生产审核企业名单的通知》(鲁环字〔2021〕75号)和《关于下达202 (略) 实施强制性清洁生产审核企业名单的通知》(淄环函〔2021〕31号)的相关要求,公司需开展清洁生产审核工作。2021年5月,企业委托 (略) 为咨询服务机构,协助开展本轮清洁生产审核工作。

在开展清洁生产工作过程中,对企业内部领导职工进行了清洁生产审核知识宣传教育,下发了清洁生产审核通知文件,组建了清洁生产审核小组。对生产车间及车间各单元进行了细致的分析,找出了不符合清洁生产要求的环节,确定了本次审核重点为锅炉车间,并对审核重点根据物料流程进行了实测,绘制了审核重点的物料平衡图。

(略) 展开,全体员工具有较强的清洁生产意识,在审核过程中领导重视,员工积极参与,员工参与率达到95%以上,使得清洁生产审核顺利完成并取得较好的成果,达到设定的清洁生产目标。

在开展清洁生产工作过程中,公司领导的大力支持,审核小组发动全体员工积极提出合理化建议,本次清洁生产审核共产生10个方案,其中无/低费方案5个,中高费方案5个,完成率为100%。已实施方案共投资154.96万元,共节约用电*kW·h/a,共产生经济效益132.7832万元/年,审核后全厂可节约煤炭89t/a,削减二氧化硫排放0.065t/a,氮氧化物排放0.245t/a,颗粒物排放0.0027t/a,产生了较好的环境效益和经济效益。

(略) 本轮清洁生产审核工作 (略) 生态环 (略) 生态环境局淄川分局的大力支持。通过公司的努力,本轮清洁生产审核工作圆满结束,取得了预期的效果,达到了“节能、降耗、减污、增效”的目的。

通过此次清洁生产审核,减少了污染物的排放,节约了资源和能源,提高了资源利用率,增加企业的经济效益,达到清洁生产审核的目的。同时进一步认识到清洁生产审核工作可以提高员工的环境意识,可以不断规范企业的管理,增加企业的经济效益, (略) 场上的竞争力。清洁生 (略) 的清洁生产企业建设推向深入。

全部方案实施效果汇总表

类型

序号

方案名称

方案简介

所需投资(万元)

实际效益

环境效益

经济效益

已实施的无/低费方案


F01

更换节能灯

厂区原有电灯为150W白炽灯,功率大,耗电量高,在满足厂区照明要求的条件下,更换为功率为15W的LED灯

0.96

厂区环境卫生明显改善

节约用电21.6度/天,按照0.7元/度计算,年可节约电费21.6*0.7*300=

4536元

F02

调整煤场喷淋频率

根据天气情况及煤堆干燥情况,适当调整喷淋频率

-

降低扬尘,改善环境

-

F03

管道检查及保温措施

对一些蒸汽管道详细检查,重新进行管道保温措施。

1

减少热量损失

每年约节约30万元

F04

加强节能管理,减少跑冒滴漏

要求员工严格按照操作法操作,及时巡检,精心操作,尽量减少跑冒滴漏现象,节约成本。

-

减少废气排放,降低对环境的危害

每年约节约50万元

F05

制定奖惩制度

大力宣传清洁生产,奖励清洁生产有功人员,制定奖罚制度

-

人人自觉遵守清洁生产,改善环境污染

-

已实施的中/高费方案

F06

空压机系统节能改造

空压机使用年限时间长,设备老化严重。计划更换两台永磁变频空压机,节电降耗,省油。

60

-

每年空压机可节电*kW·h,每度电0.5元, (略) *元。更换新设备后,每年空压机的运 (略) 14万元。节电和运行维护费每年总计降低25.68万元。

F07

#8炉飞灰再燃

用罗茨风机通过输灰管道把电除尘内的灰再次打入炉膛,使其中的可燃物再次燃烧,增加燃烧效率,降低煤耗。

15

降低飞灰烧失量,增加综合利用量,同时减少飞灰污染,保护环境

总投资15万元,一年可节约成本约2万元左右。

F08

#8炉炉内喷钙

用罗茨风机通过输灰管道把氧化钙喷入炉膛内,使锅炉在现有条件下可以使用高硫煤,使SO2排放量不增加,使锅炉在特殊条件下同样可以运行。

20

在正常使用非高硫煤时降低SO2排放量0.043t

-

F09

脱硫系统的节能改造

增加一台使用最新磁悬浮技术的氧化风机替代原氧化风机。通过优化调整系统,提高系统的自动化程度,最大程度的利用这台磁悬浮风机,达到全年满负荷状态。优化脱硫系统管路,尽可能的使用节能设备,减少高耗能设备的使用,从而达到节能降耗的目的。

30

-

(略) 电约为25%,更换磁悬浮风 (略) 电29.2kW·h, (略) 电700.8kW·h。 (略) 电*kW·h。每度电0.5元, (略) *元。

F10

#8炉水冷屏改造

将炉膛内两片水冷屏割除,锅炉设计床温由890℃提高至930℃,改善锅炉燃烧工况。

28

降低粉煤灰中三氧化硫的含量,实现粉煤灰的再利用;同时年减少煤量89t,减排SO20.022t,NOx0.245t,烟尘0.0027t

年节约用电约24.7万度,节约资金11.86万元。

,淄博

(略) (略) (略) ,总资产4.8亿元,目前总装机容量为117.5MW,其中:1台13.5MW、1台15MW、1台24MW抽凝汽式汽轮发电机组和1台15MW背压式汽轮发电机组、2台25MW抽背压式汽轮发电机组,配置2台75t/h、2台130t/h、2台260t/h循环流化床节能环保型锅炉。

为贯彻落实《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012年)、《清洁生产审核办法》(2016年国家发展和改革委员会、环境保护部令第38号)、《 (略) 生态环境厅关于下达202 (略) 实施强制性清洁生产审核企业名单的通知》(鲁环字〔2021〕75号)和《关于下达202 (略) 实施强制性清洁生产审核企业名单的通知》(淄环函〔2021〕31号)的相关要求,公司需开展清洁生产审核工作。2021年5月,企业委托 (略) 为咨询服务机构,协助开展本轮清洁生产审核工作。

在开展清洁生产工作过程中,对企业内部领导职工进行了清洁生产审核知识宣传教育,下发了清洁生产审核通知文件,组建了清洁生产审核小组。对生产车间及车间各单元进行了细致的分析,找出了不符合清洁生产要求的环节,确定了本次审核重点为锅炉车间,并对审核重点根据物料流程进行了实测,绘制了审核重点的物料平衡图。

(略) 展开,全体员工具有较强的清洁生产意识,在审核过程中领导重视,员工积极参与,员工参与率达到95%以上,使得清洁生产审核顺利完成并取得较好的成果,达到设定的清洁生产目标。

在开展清洁生产工作过程中,公司领导的大力支持,审核小组发动全体员工积极提出合理化建议,本次清洁生产审核共产生10个方案,其中无/低费方案5个,中高费方案5个,完成率为100%。已实施方案共投资154.96万元,共节约用电*kW·h/a,共产生经济效益132.7832万元/年,审核后全厂可节约煤炭89t/a,削减二氧化硫排放0.065t/a,氮氧化物排放0.245t/a,颗粒物排放0.0027t/a,产生了较好的环境效益和经济效益。

(略) 本轮清洁生产审核工作 (略) 生态环 (略) 生态环境局淄川分局的大力支持。通过公司的努力,本轮清洁生产审核工作圆满结束,取得了预期的效果,达到了“节能、降耗、减污、增效”的目的。

通过此次清洁生产审核,减少了污染物的排放,节约了资源和能源,提高了资源利用率,增加企业的经济效益,达到清洁生产审核的目的。同时进一步认识到清洁生产审核工作可以提高员工的环境意识,可以不断规范企业的管理,增加企业的经济效益, (略) 场上的竞争力。清洁生 (略) 的清洁生产企业建设推向深入。

全部方案实施效果汇总表

类型

序号

方案名称

方案简介

所需投资(万元)

实际效益

环境效益

经济效益

已实施的无/低费方案


F01

更换节能灯

厂区原有电灯为150W白炽灯,功率大,耗电量高,在满足厂区照明要求的条件下,更换为功率为15W的LED灯

0.96

厂区环境卫生明显改善

节约用电21.6度/天,按照0.7元/度计算,年可节约电费21.6*0.7*300=

4536元

F02

调整煤场喷淋频率

根据天气情况及煤堆干燥情况,适当调整喷淋频率

-

降低扬尘,改善环境

-

F03

管道检查及保温措施

对一些蒸汽管道详细检查,重新进行管道保温措施。

1

减少热量损失

每年约节约30万元

F04

加强节能管理,减少跑冒滴漏

要求员工严格按照操作法操作,及时巡检,精心操作,尽量减少跑冒滴漏现象,节约成本。

-

减少废气排放,降低对环境的危害

每年约节约50万元

F05

制定奖惩制度

大力宣传清洁生产,奖励清洁生产有功人员,制定奖罚制度

-

人人自觉遵守清洁生产,改善环境污染

-

已实施的中/高费方案

F06

空压机系统节能改造

空压机使用年限时间长,设备老化严重。计划更换两台永磁变频空压机,节电降耗,省油。

60

-

每年空压机可节电*kW·h,每度电0.5元, (略) *元。更换新设备后,每年空压机的运 (略) 14万元。节电和运行维护费每年总计降低25.68万元。

F07

#8炉飞灰再燃

用罗茨风机通过输灰管道把电除尘内的灰再次打入炉膛,使其中的可燃物再次燃烧,增加燃烧效率,降低煤耗。

15

降低飞灰烧失量,增加综合利用量,同时减少飞灰污染,保护环境

总投资15万元,一年可节约成本约2万元左右。

F08

#8炉炉内喷钙

用罗茨风机通过输灰管道把氧化钙喷入炉膛内,使锅炉在现有条件下可以使用高硫煤,使SO2排放量不增加,使锅炉在特殊条件下同样可以运行。

20

在正常使用非高硫煤时降低SO2排放量0.043t

-

F09

脱硫系统的节能改造

增加一台使用最新磁悬浮技术的氧化风机替代原氧化风机。通过优化调整系统,提高系统的自动化程度,最大程度的利用这台磁悬浮风机,达到全年满负荷状态。优化脱硫系统管路,尽可能的使用节能设备,减少高耗能设备的使用,从而达到节能降耗的目的。

30

-

(略) 电约为25%,更换磁悬浮风 (略) 电29.2kW·h, (略) 电700.8kW·h。 (略) 电*kW·h。每度电0.5元, (略) *元。

F10

#8炉水冷屏改造

将炉膛内两片水冷屏割除,锅炉设计床温由890℃提高至930℃,改善锅炉燃烧工况。

28

降低粉煤灰中三氧化硫的含量,实现粉煤灰的再利用;同时年减少煤量89t,减排SO20.022t,NOx0.245t,烟尘0.0027t

年节约用电约24.7万度,节约资金11.86万元。

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