新增废气治理设施项目江苏省无锡市宜兴市杨巷镇安乐村
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填表日期:2024-12-02
新增废气治理设施项目 | |||
(略) (略) 杨巷镇安乐村 | *.9 | ||
江苏 (略) | 朱雪峰 | ||
6717.612 | 6717.612 | ||
2024-12-03 | |||
改建 | |||
厂内新增废气治理设施袋式除尘器21套,改建后全厂设置103套袋式除尘器通过102根排气筒排放(新增21根排气筒),窑尾废气污染物二氧化硫采用湿法脱硫工艺。 有组织废气治理措施变动,不新增废气产生节点,为落实超低排放要求,进一步加 (略) 全密闭废气收集,优化各有组织废气节点布袋除尘器和排气筒布设,对能合并的尽量合并,需要分段收集、处理、排放的分段收集、处理、排放。具体如下: (1)石灰石预均化堆场及取料输送工段在堆料、取料过程中产生粉尘,含尘废气经4套小布袋 (略) 理后分别经4根排气筒(DA001~004)排放。变动后,采用2套大风量布袋除尘器(单台排气量8900m3/h)替代原4套布袋除尘器,因此实际生产中该工段废气排气筒由4根减少为2根(DA001~DA002)。 (2)原料配料站及输送原环评设置4套布袋 (略) 理后经4根排气筒(DA005~008)排放。变动后,为加强粉尘收集效果,加大抽气风量,并分段收集、处置和排放。配料站设置1套大风量布袋除尘器通过1根排气筒排放(DA003);对硫酸渣、粘土、砂岩储存、运输分别设置6个布袋除尘器通过5根排气筒排放(DA004~DA008);部分作为水泥混合材的石灰石运输过程单独设置4套布袋除尘器通过4根排气筒排放(DA009~DA012)。 (3)原煤及硫酸渣、砂岩等辅助原料船运共设置3个泊位(2个辅料卸船泊位、1个原煤卸船泊位),原环评装卸、运输产生粉尘经各设置的1套除尘器,通过3根排气筒排放(DA009~DA011)。变动后,为加强粉尘收集效果,加大抽气风量,并对装卸、运输过程分别收集、处置和排放,2个辅料卸船泊位各设置2套布袋除尘器,输送设置2套布袋除尘器,通过6根排气筒排放(DA013~DA018);原煤卸料泊位设置1套布袋除尘器,输送设置2套布袋除尘器,通过3根排气筒排放(DA019、DA021、DA029)。 (4)原环评辅料堆棚破碎及输送废气分别经2套布袋 (略) 理后通过2根排气筒(DA012~DA 013)排放。变动后,合并为1套大风量布袋 (略) 理后通过1根排气筒(DA022)有组织排放。 (5)原环评中,2套原料粉磨装置和输送设置5套布袋 (略) 理后经5根排气筒(DA015~019)排放。变动后,原料粉磨设备规模由300t/h新增为360t/h,则原料粉磨设置2套布袋除尘,仍通过2根排气筒排放(DA027~DA028);实际对各输运各转接点设置单独的布袋 (略) 理,处理后经4根排气筒(DA023、DA035、DA025~DA026)有组织排放。 (6)原环评窑尾废气经分级燃烧 低氮燃烧器 SNCR 复合脱硫 (略) 理后和粉剂仓废气一起由1套布袋除尘 (略) 理后经1根排气筒(DA020)排放。变动后,复合脱硫改为湿法脱硫,不再使用脱硫粉剂,减少1个布袋除尘器,窑尾废气经分级燃烧 低氮燃烧器 SNCR SCR 布袋除尘器 湿法脱硫收集后,仍通过1根排气筒有组织排放(DA020)。 (7)原环评,生料均化和输送粉尘分别经3套布袋 (略) 理后通过3根排气筒(DA021~023)排放。变动后,生料均化库粉尘单独设置1套布袋 (略) 理后通过1根排气筒(DA030)排放;生料入窑过程各转接点粉尘分别设置1套布袋除尘 (略) 理,通过3根排气筒(DA031~033)排放。 (8)原环评中窑头物料运输废气和窑头尾气一起经1套布袋 (略) 理后经1根排气筒(DA024)排放。变动后,窑头运输废气单独设置1套布袋 (略) 置,通过1根排气筒(DA034)排放;窑头废气经1套布袋除 (略) 理后经1根排气筒(DA024)排放。 (9)原环评辅料联合储库储存和输送粉尘经1套布袋 (略) 理后经1根排气筒(DA014)排放;原煤预均化库粉尘和输送粉尘分别经1套布袋 (略) 理后通过2根排气筒(DA025~026)排放。变动后辅料联合储库储存与原煤预均化堆场粉尘合并经1套布 (略) 理后,通过1根排气筒(DA036)有组织排放;输送废气经1套布 (略) 理后通过1根排气筒(DA037)排放。 (10)原环评原煤制备及输送废气经3套布袋 (略) 理后分别经3根排气筒(DA027~029)排放。变动后,仍经3套布袋 (略) 理,但考虑煤粉存在爆炸风险,布袋除尘器保留一定安全余量,尾气仍通过3根排气筒排放(DA038~040)。 (11)原环评熟料储存库经1套布袋 (略) 理后经1根排气筒(DA030)排放;输送粉尘经3套布袋 (略) 理后经3根排气筒(DA031~DA033)排放。变动后,考虑安全因素,熟料储存库设置2套布袋 (略) 理粉尘,处理后通过2根排气筒(DA041~042)排放;实际生产对各熟料转运输送转接点均单独设置1套布袋除尘器,处理后经排气筒5根(DA043~047)排放。 (12)原环评中混合材设置2个泊位,卸船、输送过程会产生粉尘,经2套布袋 (略) 理后经排气筒(DA034~035)排放。变动后,混合材中脱硫石膏、矿粉、炉渣各设置1套布袋除尘 (略) 理各自的粉尘,处理后经3根排气筒(DA048~050)有组织排放。 (13)原环评中混合材联合库粉尘经1套布袋 (略) 理后经排气筒(DA036)排放。变动后,混合材联合库储存、输送产生的粉尘分别设置1套布袋 (略) 理,处理后通过2根排气筒(DA051~052)排放。 (14)原环评中熟料、脱硫石膏、石灰石等物料在配料库内计量、输送等过程产生粉尘,经4套布袋 (略) 理后分别经4根排气筒(DA037~040)排放。变动后仍设置4套布袋除尘器,但考虑安全余量,处理后通过排气筒(DA053~056)排放。 (15)原环评中2套水泥粉磨及输送产生的粉尘,经10套布袋 (略) 理后分别经10根排气筒(DA041~050)排放。变动后,由于大量矿粉无需粉磨,水泥粉磨过程产生的粉尘大幅减少,实际降低了布袋除尘器的规格,并合并了能合并的运输过程排气筒,处理后废气 (略) 理,分别经8根排气筒(DA057~064)排放。 (16)原环评中粉煤灰和矿渣在储存和输送过程产生粉尘经4套布袋 (略) 理后分别经排气筒(DA051~054)排放。变动后,考虑实际情况进行分段单独收集、处理和排放,其中粉煤灰储存及输送粉尘经4套布袋 (略) 理后经4根排气筒(DA065~068)排放;矿粉储库及输送设置3套袋式 (略) 理后经3根排气筒(DA069~071)排放。 (17)原环评中,成品水泥经水泥入库输送管道输送至水泥储存库,水泥储库产生粉尘,经8套布袋 (略) 理后分别经8根排气筒(DA055~062)排放。变动后,为安全考虑,布袋除尘器留有安全余量,仍经8套布袋 (略) 理后通过8根排气筒(DA072~079)排放。 原环评水泥储存输送过程产生粉尘经4套布袋 (略) 理后分别经4根排气筒(DA063~066)排放。变动后水泥储存输送各转接点分别单独进行收集、处理、排放,共设置8套布袋 (略) 理后分别经8根排气筒(DA080~087)排放。 (18)原环评中2个水泥散装储库分别设置1套布袋 (略) 理粉尘,经2根排气筒(DA067~068)排放。变动后,布袋除尘器留有安全余量,仍设置2套布袋 (略) 理粉尘,通过2根排气筒(DA088~089)排放。 (19)原环评中水泥汽车散装过程产生的粉尘经4套布袋 (略) 理后分别经4根排气筒(DA069~072)排放。变动后,布袋除尘器留有安全余量,仍设置4套布袋 (略) 理,处理后经4根排气筒(DA090~DA093)排放。 (20)原环评中设置四套水泥散装装船系统(3用1备,新开河岸线其中2个可作为粉煤灰、矿粉卸船点位),船散装过程中产生粉尘经9套布袋 (略) 理后分别经9根排气筒(DA073~081)排放。 变动后,仍为4套散装船系统(新开河岸线其中2个可作为粉煤灰、矿粉卸船点位),仍为9根排气筒。每套水泥运输点设置1套袋式除尘器,处理后的废气通过4根排气筒(DA094~DA096排放;每套装船散装过程产生的粉尘均设置1套布袋除尘器,处理后的废气通过4根排气筒(DA097~DA099、DA102)排放。 实际考虑收集粉尘分类回收,2个粉煤灰、矿粉卸船输送单独设置1套袋式除尘器,处理后的废气通过新增的2根排气筒(DA100~DA101)排放。 | |||
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填表日期:2024-12-02
新增废气治理设施项目 | |||
(略) (略) 杨巷镇安乐村 | (平方米) | *.9 | |
江苏 (略) | 朱雪峰 | ||
6717.612 | 6717.612 | ||
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厂内新增废气治理设施袋式除尘器21套,改建后全厂设置103套袋式除尘器通过102根排气筒排放(新增21根排气筒),窑尾废气污染物二氧化硫采用湿法脱硫工艺。 有组织废气治理措施变动,不新增废气产生节点,为落实超低排放要求,进一步加 (略) 全密闭废气收集,优化各有组织废气节点布袋除尘器和排气筒布设,对能合并的尽量合并,需要分段收集、处理、排放的分段收集、处理、排放。具体如下: (1)石灰石预均化堆场及取料输送工段在堆料、取料过程中产生粉尘,含尘废气经4套小布袋 (略) 理后分别经4根排气筒(DA001~004)排放。变动后,采用2套大风量布袋除尘器(单台排气量8900m3/h)替代原4套布袋除尘器,因此实际生产中该工段废气排气筒由4根减少为2根(DA001~DA002)。 (2)原料配料站及输送原环评设置4套布袋 (略) 理后经4根排气筒(DA005~008)排放。变动后,为加强粉尘收集效果,加大抽气风量,并分段收集、处置和排放。配料站设置1套大风量布袋除尘器通过1根排气筒排放(DA003);对硫酸渣、粘土、砂岩储存、运输分别设置6个布袋除尘器通过5根排气筒排放(DA004~DA008);部分作为水泥混合材的石灰石运输过程单独设置4套布袋除尘器通过4根排气筒排放(DA009~DA012)。 (3)原煤及硫酸渣、砂岩等辅助原料船运共设置3个泊位(2个辅料卸船泊位、1个原煤卸船泊位),原环评装卸、运输产生粉尘经各设置的1套除尘器,通过3根排气筒排放(DA009~DA011)。变动后,为加强粉尘收集效果,加大抽气风量,并对装卸、运输过程分别收集、处置和排放,2个辅料卸船泊位各设置2套布袋除尘器,输送设置2套布袋除尘器,通过6根排气筒排放(DA013~DA018);原煤卸料泊位设置1套布袋除尘器,输送设置2套布袋除尘器,通过3根排气筒排放(DA019、DA021、DA029)。 (4)原环评辅料堆棚破碎及输送废气分别经2套布袋 (略) 理后通过2根排气筒(DA012~DA 013)排放。变动后,合并为1套大风量布袋 (略) 理后通过1根排气筒(DA022)有组织排放。 (5)原环评中,2套原料粉磨装置和输送设置5套布袋 (略) 理后经5根排气筒(DA015~019)排放。变动后,原料粉磨设备规模由300t/h新增为360t/h,则原料粉磨设置2套布袋除尘,仍通过2根排气筒排放(DA027~DA028);实际对各输运各转接点设置单独的布袋 (略) 理,处理后经4根排气筒(DA023、DA035、DA025~DA026)有组织排放。 (6)原环评窑尾废气经分级燃烧 低氮燃烧器 SNCR 复合脱硫 (略) 理后和粉剂仓废气一起由1套布袋除尘 (略) 理后经1根排气筒(DA020)排放。变动后,复合脱硫改为湿法脱硫,不再使用脱硫粉剂,减少1个布袋除尘器,窑尾废气经分级燃烧 低氮燃烧器 SNCR SCR 布袋除尘器 湿法脱硫收集后,仍通过1根排气筒有组织排放(DA020)。 (7)原环评,生料均化和输送粉尘分别经3套布袋 (略) 理后通过3根排气筒(DA021~023)排放。变动后,生料均化库粉尘单独设置1套布袋 (略) 理后通过1根排气筒(DA030)排放;生料入窑过程各转接点粉尘分别设置1套布袋除尘 (略) 理,通过3根排气筒(DA031~033)排放。 (8)原环评中窑头物料运输废气和窑头尾气一起经1套布袋 (略) 理后经1根排气筒(DA024)排放。变动后,窑头运输废气单独设置1套布袋 (略) 置,通过1根排气筒(DA034)排放;窑头废气经1套布袋除 (略) 理后经1根排气筒(DA024)排放。 (9)原环评辅料联合储库储存和输送粉尘经1套布袋 (略) 理后经1根排气筒(DA014)排放;原煤预均化库粉尘和输送粉尘分别经1套布袋 (略) 理后通过2根排气筒(DA025~026)排放。变动后辅料联合储库储存与原煤预均化堆场粉尘合并经1套布 (略) 理后,通过1根排气筒(DA036)有组织排放;输送废气经1套布 (略) 理后通过1根排气筒(DA037)排放。 (10)原环评原煤制备及输送废气经3套布袋 (略) 理后分别经3根排气筒(DA027~029)排放。变动后,仍经3套布袋 (略) 理,但考虑煤粉存在爆炸风险,布袋除尘器保留一定安全余量,尾气仍通过3根排气筒排放(DA038~040)。 (11)原环评熟料储存库经1套布袋 (略) 理后经1根排气筒(DA030)排放;输送粉尘经3套布袋 (略) 理后经3根排气筒(DA031~DA033)排放。变动后,考虑安全因素,熟料储存库设置2套布袋 (略) 理粉尘,处理后通过2根排气筒(DA041~042)排放;实际生产对各熟料转运输送转接点均单独设置1套布袋除尘器,处理后经排气筒5根(DA043~047)排放。 (12)原环评中混合材设置2个泊位,卸船、输送过程会产生粉尘,经2套布袋 (略) 理后经排气筒(DA034~035)排放。变动后,混合材中脱硫石膏、矿粉、炉渣各设置1套布袋除尘 (略) 理各自的粉尘,处理后经3根排气筒(DA048~050)有组织排放。 (13)原环评中混合材联合库粉尘经1套布袋 (略) 理后经排气筒(DA036)排放。变动后,混合材联合库储存、输送产生的粉尘分别设置1套布袋 (略) 理,处理后通过2根排气筒(DA051~052)排放。 (14)原环评中熟料、脱硫石膏、石灰石等物料在配料库内计量、输送等过程产生粉尘,经4套布袋 (略) 理后分别经4根排气筒(DA037~040)排放。变动后仍设置4套布袋除尘器,但考虑安全余量,处理后通过排气筒(DA053~056)排放。 (15)原环评中2套水泥粉磨及输送产生的粉尘,经10套布袋 (略) 理后分别经10根排气筒(DA041~050)排放。变动后,由于大量矿粉无需粉磨,水泥粉磨过程产生的粉尘大幅减少,实际降低了布袋除尘器的规格,并合并了能合并的运输过程排气筒,处理后废气 (略) 理,分别经8根排气筒(DA057~064)排放。 (16)原环评中粉煤灰和矿渣在储存和输送过程产生粉尘经4套布袋 (略) 理后分别经排气筒(DA051~054)排放。变动后,考虑实际情况进行分段单独收集、处理和排放,其中粉煤灰储存及输送粉尘经4套布袋 (略) 理后经4根排气筒(DA065~068)排放;矿粉储库及输送设置3套袋式 (略) 理后经3根排气筒(DA069~071)排放。 (17)原环评中,成品水泥经水泥入库输送管道输送至水泥储存库,水泥储库产生粉尘,经8套布袋 (略) 理后分别经8根排气筒(DA055~062)排放。变动后,为安全考虑,布袋除尘器留有安全余量,仍经8套布袋 (略) 理后通过8根排气筒(DA072~079)排放。 原环评水泥储存输送过程产生粉尘经4套布袋 (略) 理后分别经4根排气筒(DA063~066)排放。变动后水泥储存输送各转接点分别单独进行收集、处理、排放,共设置8套布袋 (略) 理后分别经8根排气筒(DA080~087)排放。 (18)原环评中2个水泥散装储库分别设置1套布袋 (略) 理粉尘,经2根排气筒(DA067~068)排放。变动后,布袋除尘器留有安全余量,仍设置2套布袋 (略) 理粉尘,通过2根排气筒(DA088~089)排放。 (19)原环评中水泥汽车散装过程产生的粉尘经4套布袋 (略) 理后分别经4根排气筒(DA069~072)排放。变动后,布袋除尘器留有安全余量,仍设置4套布袋 (略) 理,处理后经4根排气筒(DA090~DA093)排放。 (20)原环评中设置四套水泥散装装船系统(3用1备,新开河岸线其中2个可作为粉煤灰、矿粉卸船点位),船散装过程中产生粉尘经9套布袋 (略) 理后分别经9根排气筒(DA073~081)排放。 变动后,仍为4套散装船系统(新开河岸线其中2个可作为粉煤灰、矿粉卸船点位),仍为9根排气筒。每套水泥运输点设置1套袋式除尘器,处理后的废气通过4根排气筒(DA094~DA096排放;每套装船散装过程产生的粉尘均设置1套布袋除尘器,处理后的废气通过4根排气筒(DA097~DA099、DA102)排放。 实际考虑收集粉尘分类回收,2个粉煤灰、矿粉卸船输送单独设置1套袋式除尘器,处理后的废气通过新增的2根排气筒(DA100~DA101)排放。 | |||
有环保措施: 全厂粉尘废气采取103套布袋收尘器措施后通过102个排气筒排放至高空 其他措施: 窑尾废气治理设施采用“分级燃烧 低氮燃烧器 SNCR 湿法脱硫 SCR 布袋除尘器”处理后通过166米高的DA020进行排放 | |||
环保措施: 废气治理设设施产生的废布袋、布袋除尘器收集的粉尘、脱硫石膏等固 (略) 置。 | |||
有环保措施: 厂房隔声 | |||
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