一期高纯晶硅项目竣工环境保护验收公示

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一期高纯晶硅项目竣工环境保护验收公示

2024年11月3日,我公司组织召开了“一期高纯晶硅项目”竣工环境保护验收。 (略) 单位代表、验收监测报告编制单位四川中和 (略) 代表和5名行业专家组成。验收期间现场查看了设备设施,查阅了相关记录和报告,经讨论,形成了《四川 (略) 一期高纯晶硅项目竣工环境保护验收意见》。根据《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的相关要求,现将本项目验收意见公示如下:

一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

四川 (略) 一期高纯晶硅项目主要建设硅块磨粉车间、制氢车间、冷氢化车间、精馏车间、反歧化/精馏吸附/高沸裂解车间、还原车间、整理车间、还原尾气回收车间、 (略) 理车间、工 (略) 理车间、硅烷气车间等,同时配套建设开工锅炉房(电锅炉)、脱盐水站、高纯水站、循环水站、空分制氮站、制冷站、 (略) 理站、事故应急池、机修车间、研发及检测中心等公辅环保设施,配套 (略) 、硅粉库、化学品库、*类库、成品库、备品备件库、危废暂存库、一般固废堆场和废渣棚等储运设施。项目建成装置最终形成*吨/年高纯多晶硅、*吨/年硅粉以及1500吨/年硅烷气的生产能力。

(二)建设过程及环保审批情况

项目于2022年6月委托四川 (略) 编制完成了《四川 (略) 一期高纯晶硅项目环境影响报告书》,同年 (略) (略) (略) 环审〔2022〕34号对该项目进行了批复。2022年12月项目正式开工建设,企业根据实际生产工艺控制要求,在项目实施过程中较原环评及批复的建设内容基础上发生部分变动,针对变动部分编制了《四川 (略) 一期高纯晶硅项目非重大变动分析报告》并由原审批部门备案。

项目于2023年12月建成投入生产调试。2023年12月 (略) (略) 获准核发了《排污许可证》(排污许可证编号:*MA69Y*V)。项目实际总投资*万元,实际总环保投资*.*元,占项目总投资的2.37%

(三)验收范围

本次验收范围为项目主体工程、辅助工程、公用工程及环境影响评价和批复规定的各项环境保护措施。

二、工程变动情况

经对照项目环评文件、环评批复及实际建成情况,项目建设发生如下变动:

1、新增备用冷氢化装置。企业冷氢化装置属于压力和高温装置,根据企业实际运行经验,冷氢化装置检修周期较短且耗时相对较长,低于其余设备在线时长对生产线稳定达产*吨高纯晶硅构成制约,企业为贴合自身实际生产需求,冷氢化与其余生产系统的相互匹配,提高冷氢化装置的检修频率。在原环评基础上拟增加1条冷氢化生产系统(2套冷氢化装置),在原环评阶段的4线8套冷氢化生产装置基础上最终形成4用1备(5线10套)。

2、破碎工艺新增水淬破碎工序。为提高产品质量,产品整理工序在机械破碎前增加电加热后水淬破碎。

3、还原炉磁环配套增加磁环碱洗系统。为保证产品质量,对还原炉底座磁环增加碱洗工序,配套建设碱雾淋 (略) 理系统。

4、优化部分环保治理设施。对部分原环评中未涉及的环保治理设施进行优化。(1)配套增加硅块磨粉气力输送粉尘除尘器、新增产品气力输送系统粉尘收集和除尘装置;(2)原硅烷气充装置换尾气(G10-2)处理由原设计的安全阀排放气+置换尾气合并经三级碱液淋洗塔淋洗后进入火炬焚烧,在实际设计过程中由于安全阀排放气和置换尾气排放工况不同,前者瞬时流量大属于偶发产生,置换尾气瞬时流量小属于频发产生,从安全因素考虑必须分开,其中安全阀泄压排放气属于超压时偶发,正常工况下不会产生,因此最终企业增加-70℃冷媒换热器回收硅烷气,后再接入应急火炬系统,较原三 (略) 理减少了淋洗废水产生提高了装置安全性。

经对照《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》环办环评函〔2022〕688号,项目变更后建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素均未发生变化,未导致新增主要排放口,变动后污染物排放种类、污染物排放总量均未增加, (略) 域环境影响,未导致环境风险防范能力弱化或降低。因此,项目上述变动不属于重大变动。项目变动内容已专门编制《四川 (略) 一期高纯晶硅项目非重大变动分析报告》并由原审批部门备案。

三、环境保护设施建设情况

(一)废水治理设施

项目结合同类企业已建成 (略) 理系统运行经验,对项目生产废水的分类收集、水质回用方式进行了优化,全厂根据水质产生源、废水水质类别细分为:生活污水排水系统,生产废水及初期雨水排水系统,雨水排水系统,消防事故排水系统,清净下水收集回用系统六大系统。针对上述不同类型分别进 (略) 置。建成有1套整理清洗废水过滤装置、1套400m3/h (略) 理装置(软水站)以及1 (略) 理站(内设2 (略) 理能力240 m3/h综 (略) 理线,低 (略) 理站和含 (略) 理站各1条,单线能力120m3/h),1套50m3/h高 (略) 理装置)。

其中整理清洗废水采用微滤对多晶硅产品清洗废 (略) 理后回用于多级清洗的前端工序,少量废水外排进入低 (略) 理站。1#含 (略) 理线主 (略) 理工艺废气淋洗塔外排废水、渣浆水解废水、渣浆水解废气淋洗塔废水、还原炉开停车置换废气淋洗塔废水,废水经“四级中和+絮凝+高效沉淀”后部分回用于渣浆水洗及工艺尾气洗涤循环使用,另一部分送往高 (略) 理装置。2#低 (略) 理站主要收集整理工段酸洗、还原炉清洗、电解水制氢、高纯水站酸碱再生废水采用“中和+絮凝+沉淀+过滤”处理后进入废水总排口。项目建成一套高盐废水回收装置,规模为50m3/h(环评规模40m3/h),采用“预处理除硅+三效逆流蒸发浓缩(30%液体氯化钙)+单效蒸发(固体氯化钙)”的工艺,主要接纳1#含 (略) 理线排水,最终产出氯化钙固体或30%氯化钙溶液,蒸发冷凝水进入废水总排口。项目建成一套400m3/h的 (略) 理站对脱盐水站、装置夹套冷却用水后排水、循环水系统排水、冷冻站排水、电极冷却排水等清下 (略) 理,采用混床离子交 (略) 理( (略) 理钙镁离子)工艺, (略) 理后回用于循环水及蒸发冷补充水,软水站树脂再生废水进入低氯废水站后进入废水总排口最终 (略) (略) 理厂(物化线)处理。

厂区车间、 (略) 生活污水单独收集后进入生活 (略) 理系统,经处理后 (略) (略) 理厂(生化线)处理。

(二)废气治理设施

根据调查,项目对全厂不同环节产生不同性质废气进行分别 (略) 置,其中:硅块磨粉废气主要含粉尘,经过布袋 (略) 理后由15m排气筒排放;电解水制氢阳极废气主要为氧气经15m排气筒直排;冷氢化投料废气主要含粉尘,采用布袋 (略) 理后由15m排气筒排放;精馏不凝气、还原尾气回收再生废气、 (略) 理精馏不凝气、蒸发不凝气属可回收废气,含氯硅烷、H2,集中收集经深冷回收氯硅烷后,尾气加压送冷氢化装置;冷氢化开停车置换气、还原开停车置换气前段高浓废气、氯硅烷储罐泄压废气集中收集后经深冷回收氯硅烷,与冷氢化硅粉放空槽置换气、还原尾气回收硅粉收集罐置换气、渣浆水解废气一并混合为工 (略) 理装置工艺尾气经缓冲罐送三级淋洗的工 (略) (略) 理后由25m排气筒排放;冷氢化压缩机排放气经过布袋 (略) 理后,由15m排气筒排放;还原开停车置换气后段低浓废气经过还原车间 (略) 理后,由25m排气筒排放;还原压缩机排放气经过还原尾气压缩机 (略) 理后,由25m排气筒排放;还原尾气活性炭吸附柱排气经过还原尾气活性炭吸附柱 (略) 理后,由15m排气筒排放;整理破碎废气主要含粉尘,采用布袋 (略) 理后由18m排气筒排放;还 (略) 理废气主要含粉尘,采用布袋 (略) 理后由15m排气筒排放;整理酸洗废气主要含氮氧化物,经过整理车间两级碱液洗 (略) 理,尾气由30m排气筒排放;石灰石投料废气主要含粉尘,采用布袋 (略) 理后由15m排气筒排放。

(三)噪声治理设施

项目营运期噪声主要采取了封闭厂房、选用低噪声设备、加强设备维护保养等措施。

(四)固废治理设施

项目固体废弃物分类收 (略) 置,其中危险废物集中收集后交由有资 (略) 置。生 (略) 理设施污泥、废石墨头、硅粉等一般工业固废外售综合利用,高盐废水蒸发后母液做副产物外售综合利用。生活垃圾集中收集后交由环 (略) 置。

(五)其他环境保护设施

1、 (略) 防渗情况

竣工环保验收收集了项目专项设计、施工监理等资料,对项目防渗系统尤其是重 (略) 执行情况进行了回顾性调查。

永祥能源科技一期高纯晶硅项目物料管线采用“可视化”原则,即管道尽可能地上敷设,做到污染物“早发现、早处理”,减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

项目在建设设计、施工过程中严格按《石油化工工程防渗技术规范》进行,针对不同装置、边沟、池体等重 (略) 域分别采取符合技术规范要求的抗渗钢筋混凝土, (略) 域内掺水泥基渗透结晶型防水剂、胶凝材料等进 (略) 理。

2、环境风险防范

公司建立了环境风险防范、预警体系,制定了环境风险事故分级响应程序和环境应急监测方案,严格落实环境风险防范措施和事故应急预案。项目生产装置、公用工程及辅助设施的监视、控制和管理通过分散型控制系统(DCS)及成套装置PLC系统完成,在中心控制室进行集中操作和管理。根据工艺要求及HAZOP和LOPA分析报告,设置安全仪表系统(SIS)。

按《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》(GB/T*-2019)在工 (略) 可能有可燃、有毒气体泄漏和积聚的地方设置可燃、有毒气体检测报警仪,全厂共设置各型报警仪1272台/套。

项目全厂按三级防控体系进行建设和管控,其中:一级防控措施 (略) 周围设置围堰,预防装置在开停工、检修、生产过程中可能发生的物料泄漏、漫流等污染情况;二级防控措施设置初期雨水池兼 (略) 的应急事故池,设置有截断切换阀,并 (略) 理系统、全厂应急事故池系统有联通 (略) ;三级防控措施设置事故水池,建成事故水池一座,事故水池的容积为*m3(80m×30m×4.7m),事故水池容积满足环评需求。

项目重大危险源涉及特种设备均经过检测合格,重大危险源涉及的安全阀、压力表、可燃气体、有毒气体检测报警器等,均经过检测合格;重大危险源四周均设置了视频监控,实现全覆盖;项目按要求设置了重点装置喷淋和高空视频监控系统。本项目重大危险源采用DCS系统、SIS系统,对温度、压力、液位等进行监控,数据信号传输至中心控制室。

公司制定了《环境保护管理制度》,编制了《突发环境事件应急预案》 (略) 五通桥 (略) 备案(备案号:*-2023-014-H)。

3、卫生防护距离居民搬迁

项目以厂界北侧300m、厂界东侧400m、厂界南侧200m、厂界西侧100m以及冷氢 (略) 、还 (略) 、精馏吸附/反歧化/高沸裂 (略) 和硅块磨粉车间边界外50m、还原尾气回 (略) 和产品整理厂房酸洗间边界外100m形成的包络线范围作为本项目的环境防护距离。经调查,该划定的环境防护距离范围内目前现有农房共计56户,已由 (略) 金山镇人民政府完成了赔付和拆迁工作。

4、在线监测装置

项目按环评要求安装了废水在线监测装置,分别进行相应指标的监测(pH、COD、总氮、氨氮),并已与地方环 (略) ,实时传输监测数据。

四、环境保护设施调试效果

(一)废水

验收监测期间,监测结果表明:项目总排口废水所测指标 (略) (略) 理厂纳管协议浓度限值。

(二)废气

验收监测期间,监测结果表明:项目各工艺废气排气筒所测指标均满足《大气污染物综合排放标准》(*)表2中最高允许排放浓度和二级最高允许排放速率限值要求;厂界无组织废气所测指标满足《大气污染物综合排放标准》(*)表2中无组织排放监控浓度限值要求。

(三)噪声

验收监测期间,监测结果表明:项目厂界环境噪声监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(*)表1中3类、4a类声环 (略) 噪声排放限值要求。

(四)固体废物

项目产生的固体废物均得到 (略) 置,固体废弃物去向明确。

(五)地下水

验收监测期间, (略) 地下水监控井各监测指标满足《地下水质量标准》(GB/T*-2017)表1中Ⅳ类水质标准限值要求。

(六)污染物排放总量

验收监测期间,经核算项目污染物排放总量均小于环评文件及排污许可要求的总量。

五、验收结论

四川 (略) 一期高纯晶硅项目环保审查、审批手续完备,环保设施及措施已按环评要求建成和落实,竣工环境保护验收合格。

六、公示时间

公示时间为2024年11月8日至12月8日,社会各界如对本项目有关环保方面的意见和建议,可在公示期内通过电话、信函告知我单位。

附件1:附件1-文本 竣工环保验收监测报告

附件2:附件2、验收意见

七、单位基本信息

建设单位:四川 (略)

地址: (略) (略) (略) 999号

联系电话:*

2024年11月3日,我公司组织召开了“一期高纯晶硅项目”竣工环境保护验收。 (略) 单位代表、验收监测报告编制单位四川中和 (略) 代表和5名行业专家组成。验收期间现场查看了设备设施,查阅了相关记录和报告,经讨论,形成了《四川 (略) 一期高纯晶硅项目竣工环境保护验收意见》。根据《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的相关要求,现将本项目验收意见公示如下:

一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

四川 (略) 一期高纯晶硅项目主要建设硅块磨粉车间、制氢车间、冷氢化车间、精馏车间、反歧化/精馏吸附/高沸裂解车间、还原车间、整理车间、还原尾气回收车间、 (略) 理车间、工 (略) 理车间、硅烷气车间等,同时配套建设开工锅炉房(电锅炉)、脱盐水站、高纯水站、循环水站、空分制氮站、制冷站、 (略) 理站、事故应急池、机修车间、研发及检测中心等公辅环保设施,配套 (略) 、硅粉库、化学品库、*类库、成品库、备品备件库、危废暂存库、一般固废堆场和废渣棚等储运设施。项目建成装置最终形成*吨/年高纯多晶硅、*吨/年硅粉以及1500吨/年硅烷气的生产能力。

(二)建设过程及环保审批情况

项目于2022年6月委托四川 (略) 编制完成了《四川 (略) 一期高纯晶硅项目环境影响报告书》,同年 (略) (略) (略) 环审〔2022〕34号对该项目进行了批复。2022年12月项目正式开工建设,企业根据实际生产工艺控制要求,在项目实施过程中较原环评及批复的建设内容基础上发生部分变动,针对变动部分编制了《四川 (略) 一期高纯晶硅项目非重大变动分析报告》并由原审批部门备案。

项目于2023年12月建成投入生产调试。2023年12月 (略) (略) 获准核发了《排污许可证》(排污许可证编号:*MA69Y*V)。项目实际总投资*万元,实际总环保投资*.*元,占项目总投资的2.37%

(三)验收范围

本次验收范围为项目主体工程、辅助工程、公用工程及环境影响评价和批复规定的各项环境保护措施。

二、工程变动情况

经对照项目环评文件、环评批复及实际建成情况,项目建设发生如下变动:

1、新增备用冷氢化装置。企业冷氢化装置属于压力和高温装置,根据企业实际运行经验,冷氢化装置检修周期较短且耗时相对较长,低于其余设备在线时长对生产线稳定达产*吨高纯晶硅构成制约,企业为贴合自身实际生产需求,冷氢化与其余生产系统的相互匹配,提高冷氢化装置的检修频率。在原环评基础上拟增加1条冷氢化生产系统(2套冷氢化装置),在原环评阶段的4线8套冷氢化生产装置基础上最终形成4用1备(5线10套)。

2、破碎工艺新增水淬破碎工序。为提高产品质量,产品整理工序在机械破碎前增加电加热后水淬破碎。

3、还原炉磁环配套增加磁环碱洗系统。为保证产品质量,对还原炉底座磁环增加碱洗工序,配套建设碱雾淋 (略) 理系统。

4、优化部分环保治理设施。对部分原环评中未涉及的环保治理设施进行优化。(1)配套增加硅块磨粉气力输送粉尘除尘器、新增产品气力输送系统粉尘收集和除尘装置;(2)原硅烷气充装置换尾气(G10-2)处理由原设计的安全阀排放气+置换尾气合并经三级碱液淋洗塔淋洗后进入火炬焚烧,在实际设计过程中由于安全阀排放气和置换尾气排放工况不同,前者瞬时流量大属于偶发产生,置换尾气瞬时流量小属于频发产生,从安全因素考虑必须分开,其中安全阀泄压排放气属于超压时偶发,正常工况下不会产生,因此最终企业增加-70℃冷媒换热器回收硅烷气,后再接入应急火炬系统,较原三 (略) 理减少了淋洗废水产生提高了装置安全性。

经对照《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》环办环评函〔2022〕688号,项目变更后建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素均未发生变化,未导致新增主要排放口,变动后污染物排放种类、污染物排放总量均未增加, (略) 域环境影响,未导致环境风险防范能力弱化或降低。因此,项目上述变动不属于重大变动。项目变动内容已专门编制《四川 (略) 一期高纯晶硅项目非重大变动分析报告》并由原审批部门备案。

三、环境保护设施建设情况

(一)废水治理设施

项目结合同类企业已建成 (略) 理系统运行经验,对项目生产废水的分类收集、水质回用方式进行了优化,全厂根据水质产生源、废水水质类别细分为:生活污水排水系统,生产废水及初期雨水排水系统,雨水排水系统,消防事故排水系统,清净下水收集回用系统六大系统。针对上述不同类型分别进 (略) 置。建成有1套整理清洗废水过滤装置、1套400m3/h (略) 理装置(软水站)以及1 (略) 理站(内设2 (略) 理能力240 m3/h综 (略) 理线,低 (略) 理站和含 (略) 理站各1条,单线能力120m3/h),1套50m3/h高 (略) 理装置)。

其中整理清洗废水采用微滤对多晶硅产品清洗废 (略) 理后回用于多级清洗的前端工序,少量废水外排进入低 (略) 理站。1#含 (略) 理线主 (略) 理工艺废气淋洗塔外排废水、渣浆水解废水、渣浆水解废气淋洗塔废水、还原炉开停车置换废气淋洗塔废水,废水经“四级中和+絮凝+高效沉淀”后部分回用于渣浆水洗及工艺尾气洗涤循环使用,另一部分送往高 (略) 理装置。2#低 (略) 理站主要收集整理工段酸洗、还原炉清洗、电解水制氢、高纯水站酸碱再生废水采用“中和+絮凝+沉淀+过滤”处理后进入废水总排口。项目建成一套高盐废水回收装置,规模为50m3/h(环评规模40m3/h),采用“预处理除硅+三效逆流蒸发浓缩(30%液体氯化钙)+单效蒸发(固体氯化钙)”的工艺,主要接纳1#含 (略) 理线排水,最终产出氯化钙固体或30%氯化钙溶液,蒸发冷凝水进入废水总排口。项目建成一套400m3/h的 (略) 理站对脱盐水站、装置夹套冷却用水后排水、循环水系统排水、冷冻站排水、电极冷却排水等清下 (略) 理,采用混床离子交 (略) 理( (略) 理钙镁离子)工艺, (略) 理后回用于循环水及蒸发冷补充水,软水站树脂再生废水进入低氯废水站后进入废水总排口最终 (略) (略) 理厂(物化线)处理。

厂区车间、 (略) 生活污水单独收集后进入生活 (略) 理系统,经处理后 (略) (略) 理厂(生化线)处理。

(二)废气治理设施

根据调查,项目对全厂不同环节产生不同性质废气进行分别 (略) 置,其中:硅块磨粉废气主要含粉尘,经过布袋 (略) 理后由15m排气筒排放;电解水制氢阳极废气主要为氧气经15m排气筒直排;冷氢化投料废气主要含粉尘,采用布袋 (略) 理后由15m排气筒排放;精馏不凝气、还原尾气回收再生废气、 (略) 理精馏不凝气、蒸发不凝气属可回收废气,含氯硅烷、H2,集中收集经深冷回收氯硅烷后,尾气加压送冷氢化装置;冷氢化开停车置换气、还原开停车置换气前段高浓废气、氯硅烷储罐泄压废气集中收集后经深冷回收氯硅烷,与冷氢化硅粉放空槽置换气、还原尾气回收硅粉收集罐置换气、渣浆水解废气一并混合为工 (略) 理装置工艺尾气经缓冲罐送三级淋洗的工 (略) (略) 理后由25m排气筒排放;冷氢化压缩机排放气经过布袋 (略) 理后,由15m排气筒排放;还原开停车置换气后段低浓废气经过还原车间 (略) 理后,由25m排气筒排放;还原压缩机排放气经过还原尾气压缩机 (略) 理后,由25m排气筒排放;还原尾气活性炭吸附柱排气经过还原尾气活性炭吸附柱 (略) 理后,由15m排气筒排放;整理破碎废气主要含粉尘,采用布袋 (略) 理后由18m排气筒排放;还 (略) 理废气主要含粉尘,采用布袋 (略) 理后由15m排气筒排放;整理酸洗废气主要含氮氧化物,经过整理车间两级碱液洗 (略) 理,尾气由30m排气筒排放;石灰石投料废气主要含粉尘,采用布袋 (略) 理后由15m排气筒排放。

(三)噪声治理设施

项目营运期噪声主要采取了封闭厂房、选用低噪声设备、加强设备维护保养等措施。

(四)固废治理设施

项目固体废弃物分类收 (略) 置,其中危险废物集中收集后交由有资 (略) 置。生 (略) 理设施污泥、废石墨头、硅粉等一般工业固废外售综合利用,高盐废水蒸发后母液做副产物外售综合利用。生活垃圾集中收集后交由环 (略) 置。

(五)其他环境保护设施

1、 (略) 防渗情况

竣工环保验收收集了项目专项设计、施工监理等资料,对项目防渗系统尤其是重 (略) 执行情况进行了回顾性调查。

永祥能源科技一期高纯晶硅项目物料管线采用“可视化”原则,即管道尽可能地上敷设,做到污染物“早发现、早处理”,减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

项目在建设设计、施工过程中严格按《石油化工工程防渗技术规范》进行,针对不同装置、边沟、池体等重 (略) 域分别采取符合技术规范要求的抗渗钢筋混凝土, (略) 域内掺水泥基渗透结晶型防水剂、胶凝材料等进 (略) 理。

2、环境风险防范

公司建立了环境风险防范、预警体系,制定了环境风险事故分级响应程序和环境应急监测方案,严格落实环境风险防范措施和事故应急预案。项目生产装置、公用工程及辅助设施的监视、控制和管理通过分散型控制系统(DCS)及成套装置PLC系统完成,在中心控制室进行集中操作和管理。根据工艺要求及HAZOP和LOPA分析报告,设置安全仪表系统(SIS)。

按《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》(GB/T*-2019)在工 (略) 可能有可燃、有毒气体泄漏和积聚的地方设置可燃、有毒气体检测报警仪,全厂共设置各型报警仪1272台/套。

项目全厂按三级防控体系进行建设和管控,其中:一级防控措施 (略) 周围设置围堰,预防装置在开停工、检修、生产过程中可能发生的物料泄漏、漫流等污染情况;二级防控措施设置初期雨水池兼 (略) 的应急事故池,设置有截断切换阀,并 (略) 理系统、全厂应急事故池系统有联通 (略) ;三级防控措施设置事故水池,建成事故水池一座,事故水池的容积为*m3(80m×30m×4.7m),事故水池容积满足环评需求。

项目重大危险源涉及特种设备均经过检测合格,重大危险源涉及的安全阀、压力表、可燃气体、有毒气体检测报警器等,均经过检测合格;重大危险源四周均设置了视频监控,实现全覆盖;项目按要求设置了重点装置喷淋和高空视频监控系统。本项目重大危险源采用DCS系统、SIS系统,对温度、压力、液位等进行监控,数据信号传输至中心控制室。

公司制定了《环境保护管理制度》,编制了《突发环境事件应急预案》 (略) 五通桥 (略) 备案(备案号:*-2023-014-H)。

3、卫生防护距离居民搬迁

项目以厂界北侧300m、厂界东侧400m、厂界南侧200m、厂界西侧100m以及冷氢 (略) 、还 (略) 、精馏吸附/反歧化/高沸裂 (略) 和硅块磨粉车间边界外50m、还原尾气回 (略) 和产品整理厂房酸洗间边界外100m形成的包络线范围作为本项目的环境防护距离。经调查,该划定的环境防护距离范围内目前现有农房共计56户,已由 (略) 金山镇人民政府完成了赔付和拆迁工作。

4、在线监测装置

项目按环评要求安装了废水在线监测装置,分别进行相应指标的监测(pH、COD、总氮、氨氮),并已与地方环 (略) ,实时传输监测数据。

四、环境保护设施调试效果

(一)废水

验收监测期间,监测结果表明:项目总排口废水所测指标 (略) (略) 理厂纳管协议浓度限值。

(二)废气

验收监测期间,监测结果表明:项目各工艺废气排气筒所测指标均满足《大气污染物综合排放标准》(*)表2中最高允许排放浓度和二级最高允许排放速率限值要求;厂界无组织废气所测指标满足《大气污染物综合排放标准》(*)表2中无组织排放监控浓度限值要求。

(三)噪声

验收监测期间,监测结果表明:项目厂界环境噪声监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(*)表1中3类、4a类声环 (略) 噪声排放限值要求。

(四)固体废物

项目产生的固体废物均得到 (略) 置,固体废弃物去向明确。

(五)地下水

验收监测期间, (略) 地下水监控井各监测指标满足《地下水质量标准》(GB/T*-2017)表1中Ⅳ类水质标准限值要求。

(六)污染物排放总量

验收监测期间,经核算项目污染物排放总量均小于环评文件及排污许可要求的总量。

五、验收结论

四川 (略) 一期高纯晶硅项目环保审查、审批手续完备,环保设施及措施已按环评要求建成和落实,竣工环境保护验收合格。

六、公示时间

公示时间为2024年11月8日至12月8日,社会各界如对本项目有关环保方面的意见和建议,可在公示期内通过电话、信函告知我单位。

附件1:附件1-文本 竣工环保验收监测报告

附件2:附件2、验收意见

七、单位基本信息

建设单位:四川 (略)

地址: (略) (略) (略) 999号

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