焦化管式炉环保节能超低排放改造EPC总承包工程招标公告-废标公告
焦化管式炉环保节能超低排放改造EPC总承包工程招标公告-废标公告
焦化管式炉环保节能超低排放改造(EPC)总承包工程结果公告
广西 (略) 受 (略) 的委托,就焦化管式炉环保节能超低排放改造(EPC)总承包工程采用公开招标方式进行招标。现就本次招标结果公告如下:
一、招标项目名称:焦化管式炉环保节能超低排放改造(EPC)总承包工程(项目编号:GXJD-24121BB*)。
二、招标项目简要说明:工程勘察、工程设计(初步设计、施工图设计)、土建工程、安装工程、设备材料采购供应、钢结构和管线制安、软件编程、性能测试、工程检验、调试、操作人员培训和维修手册的编制、相关技术服务等,以及试运转、联动试车合格交付生产直至竣工达产,承担工程质量保修期内国家规定的质量保修责任。项目采用EPC建设模式。本项目为超低排放环保改造工程,承包方须对本项目实现超低排放达标验收负责,满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》(环大气[2019]35号)、《关于做好钢铁企业超低排放评估监测的通知》(环办大气函[2019]922号)等要求,达不到超低排放达标验收条件的,承包方需整改至达标为止,并承担全部整改费用。主要工程内容:
(1)一化粗苯部分
①现有粗苯工艺主系统不动,拆除备用浮头列管式换热器,配置2台富油蒸汽加热器(1开1备)替代原煤气燃烧管式炉(760万kcal/h),蒸汽加热器油路与备用管式炉的油路对接,热源中压蒸汽由粗苯加热的独立蒸汽管网获取,富油加热器正常投运后,拆除现有2台粗苯管式炉。
②主要技术操作指标
过热蒸汽进再生塔温度 ≥350℃
进富油加热器的过热蒸汽温度 ≥350℃
出富油加热器富油温度 ≥190℃
富油加热器出口冷凝水汽温度 ≥200℃
(2)二化粗苯部分
①工艺与一化粗苯相同,现有粗苯工艺系统不动,拆除1台备用管式炉,在备用管式炉基础上,新增富油蒸汽加热器系统替代原煤气燃烧管式炉(760万kcal/h)。富油加热器正常投运后,拆除在用1台粗苯管式炉。
②主要技术操作指标
过热蒸汽进再生塔温度 ≥350℃
进富油加热器的过热蒸汽温度 ≥350℃
出富油加热器富油温度 ≥190℃
富油加热器出口冷凝水汽温度 ≥200℃
(3)五化粗苯部分
①现有粗苯工艺系统不动,新增贫油蒸汽加热器加热系统:将原送管式炉(750万kcal/h)加热的热贫油改送新增的热贫油加热器加热,热贫油蒸汽加热器设置为2台,1开1备。贫油加热器正常投运后,拆除现有管式炉。
②主要技术操作指标
热贫油加热器加热后热贫油温度 230~240℃
再生油加热器加热后油出口温度 240~255℃
(4)干熄焦取汽部分
①将一、二、五干熄焦主蒸汽主管各自开孔取汽,所取蒸汽品质为540℃,9.8MPa,在一干熄焦取气处配置两套(1开1备)30t/h(供参考,以设计为准)的减温减压装置,二、五干熄焦取气处各配置一套30t/h(供参考,以设计为准)的减温减压装置,将蒸汽减温减压至400℃、4.0MPa(供参考,以设计为准),减压后的高温高压蒸汽并入一根高温高压蒸汽主管,将高温高压蒸汽主管连接至一、二、五化粗苯管式炉红线范围内。
②各系统过热蒸汽加热富油或脱苯循环油后会产生约200℃(供参考,以设计为准)左右低压乏汽,采用蒸汽闪蒸罐回收部分低压蒸汽并入现有低压蒸汽管网,蒸汽冷凝水回收利用不外排。
三、招标公告发出日期:2024年1月12日。
四、招标结果:至投标截止时间止,递交投标文件的潜在投标人不足三家,本项目招标失败。
五、招标代理单位地址、联系人及电话:
招标代理机构:广西 (略)
地址: (略) 北雀路11 (略) 2楼209室
联系人:梁玉凤、莫曼莉
电话:0772-*
广西 (略)
2024年2月2日
焦化管式炉环保节能超低排放改造(EPC)总承包工程结果公告
广西 (略) 受 (略) 的委托,就焦化管式炉环保节能超低排放改造(EPC)总承包工程采用公开招标方式进行招标。现就本次招标结果公告如下:
一、招标项目名称:焦化管式炉环保节能超低排放改造(EPC)总承包工程(项目编号:GXJD-24121BB*)。
二、招标项目简要说明:工程勘察、工程设计(初步设计、施工图设计)、土建工程、安装工程、设备材料采购供应、钢结构和管线制安、软件编程、性能测试、工程检验、调试、操作人员培训和维修手册的编制、相关技术服务等,以及试运转、联动试车合格交付生产直至竣工达产,承担工程质量保修期内国家规定的质量保修责任。项目采用EPC建设模式。本项目为超低排放环保改造工程,承包方须对本项目实现超低排放达标验收负责,满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》(环大气[2019]35号)、《关于做好钢铁企业超低排放评估监测的通知》(环办大气函[2019]922号)等要求,达不到超低排放达标验收条件的,承包方需整改至达标为止,并承担全部整改费用。主要工程内容:
(1)一化粗苯部分
①现有粗苯工艺主系统不动,拆除备用浮头列管式换热器,配置2台富油蒸汽加热器(1开1备)替代原煤气燃烧管式炉(760万kcal/h),蒸汽加热器油路与备用管式炉的油路对接,热源中压蒸汽由粗苯加热的独立蒸汽管网获取,富油加热器正常投运后,拆除现有2台粗苯管式炉。
②主要技术操作指标
过热蒸汽进再生塔温度 ≥350℃
进富油加热器的过热蒸汽温度 ≥350℃
出富油加热器富油温度 ≥190℃
富油加热器出口冷凝水汽温度 ≥200℃
(2)二化粗苯部分
①工艺与一化粗苯相同,现有粗苯工艺系统不动,拆除1台备用管式炉,在备用管式炉基础上,新增富油蒸汽加热器系统替代原煤气燃烧管式炉(760万kcal/h)。富油加热器正常投运后,拆除在用1台粗苯管式炉。
②主要技术操作指标
过热蒸汽进再生塔温度 ≥350℃
进富油加热器的过热蒸汽温度 ≥350℃
出富油加热器富油温度 ≥190℃
富油加热器出口冷凝水汽温度 ≥200℃
(3)五化粗苯部分
①现有粗苯工艺系统不动,新增贫油蒸汽加热器加热系统:将原送管式炉(750万kcal/h)加热的热贫油改送新增的热贫油加热器加热,热贫油蒸汽加热器设置为2台,1开1备。贫油加热器正常投运后,拆除现有管式炉。
②主要技术操作指标
热贫油加热器加热后热贫油温度 230~240℃
再生油加热器加热后油出口温度 240~255℃
(4)干熄焦取汽部分
①将一、二、五干熄焦主蒸汽主管各自开孔取汽,所取蒸汽品质为540℃,9.8MPa,在一干熄焦取气处配置两套(1开1备)30t/h(供参考,以设计为准)的减温减压装置,二、五干熄焦取气处各配置一套30t/h(供参考,以设计为准)的减温减压装置,将蒸汽减温减压至400℃、4.0MPa(供参考,以设计为准),减压后的高温高压蒸汽并入一根高温高压蒸汽主管,将高温高压蒸汽主管连接至一、二、五化粗苯管式炉红线范围内。
②各系统过热蒸汽加热富油或脱苯循环油后会产生约200℃(供参考,以设计为准)左右低压乏汽,采用蒸汽闪蒸罐回收部分低压蒸汽并入现有低压蒸汽管网,蒸汽冷凝水回收利用不外排。
三、招标公告发出日期:2024年1月12日。
四、招标结果:至投标截止时间止,递交投标文件的潜在投标人不足三家,本项目招标失败。
五、招标代理单位地址、联系人及电话:
招标代理机构:广西 (略)
地址: (略) 北雀路11 (略) 2楼209室
联系人:梁玉凤、莫曼莉
电话:0772-*
广西 (略)
2024年2月2日
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