第八师一四一团北野农场加工厂2017年设备技改工程项目变更公告
第八师一四一团北野农场加工厂2017年设备技改工程项目变更公告
第 * 师 * * (略) (略) * 年设备技改工程项目
竞争性磋商补遗
各投标人:
第 * 师 * * (略) (略) * 年设备技改工程项目竞争性磋商补遗如下:
1、投标截止时间及开标时间: * 日 * : * ( (略) 时间)。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受;
2、招标文件中“ * * (略) (略) * 年设备技改工程项目明细”变更为“ * * (略) (略) * 年设备技改工程项目明细
铁皮制作、安装工程技术要求:
1、外吸籽棉管道制作,直管用1.2mm的镀锌铁皮; * 通、弯管、风门、重杂器等,籽用3mm以上铁板制作。
2、各种主机、辅机设备设施的防护罩,防护罩必须保证便于设备的安装、拆卸及检修。
3、防护栏制作符合安全要求,平台底板用不小于3mm的花纹板。
* 车间设备技改项目( (略) * 车间)
1、喂棉绞龙增加齿钉,目的是为了棉花开松。
2、外吸棉管道口制作插板,目的是为了调整风量大小,使喂花通畅。
3、给大风 (略) 做个导流板。调整风机吹出的风量。
4、外吸棉卸料器把原有的单风耳技改为双风耳,目的是为了进花均匀。
5、技改 * 列外吸棉管道,把原有的两个 * 度取直,目的是增大 * 列的风量。
6、 (略) 加 * 个吸管连接在总集棉风机上,是用来吸 (略) 喷出的棉花。
7、外吸棉管道的高低管去掉,目的是减小管道的阻风量。
8、更换 * 列外吸棉风机弯管。
9、重新制作两台卸料器下面的储棉箱。
* 、修复 * 号皮清机引风管道。
* 、加湿器移位。
* 、修复自动喂棉的储棉箱。
* 、安装两台清叶机。
* 车间设备技改、维修项目计划
1、2台 * 丝机排风量不够:解决排风不够造成堵车现象。
2、在 * 角厢内制作 * 个导流板,改变风向。 (略) 板,更换不锈钢,光滑,耐用。(2台 * 丝机鼓风机吹风不均:解决吹风不均造成堵车,影响生产,提高运转率。)
3、自动喂花机下料口重新制作。(解决籽棉较湿的情况下,不易下滑造成堵塞问题)
4、提升器平台,重新制做,加宽加大(1.2米×1.2米)。
5、修复1号2号 * 丝机储棉箱。
6、修 (略) 吸风管弯头。
7、安装两台清叶机。
* 车间设备技改、维修项目计划
1、籽棉外吸管道增加旁路。(形成内循环4道烘干,解决籽棉含水大,加工困难,每年都有因籽棉含水大加工不完的问题。)
2、 * 丝机排杂格条栅由竖改横。(解决挂花堵塞的问题。)
3、清铃机升高 * mm增加 * 通旁。(解决甩掉回收式清花机的问题。)
4、 * 次籽棉卸料器 * 角箱改成双管进花 * 角箱和管道。(解决偏花堵塞的问题。)
5、长绒出包轨道加长。(解决因出包影响生产的问题。)
6、更换气流皮清机下排杂绞龙。( (略) 理量不足堵塞的问题。)
7、重杂分离器排杂管加粗。(解决因管道细造成堵塞的问题。)
8、车间尘塔绒加棒条清理,再吸入不孕籽棉尘笼。
9、所有风机防护罩重新制作,解决防护罩不安全问题。
* 、车 (略) 封堵。(解决车间环境卫生的问题。)
* 、 (略) 。
* 、解决“ * 丝机”排尘,引风管道沉积的问题。
* 车间设备技改、维修项目计划
1、籽棉外吸管道增加旁路,形成内循环4道烘干。(解决籽棉含水大,加工困难,每年都有因籽棉含水大加工不完的问题。)
2、清铃机升 * mm增加 * 通旁路,解决甩掉回收式清花机的问题。
3、 * 次籽棉卸料器 * 角箱改成双管进花管道和 * 角箱,解决偏花堵塞的问题。
4、 * 丝机排杂管道改造,解决管道沉积堵塞的问题
5、两台外吸棉卸料器至风机管道改小,解决管道杂质沉积多的问题。
6、车间尘塔绒加棒条清理,再吸入不孕籽棉尘笼。
7、总集棉排尘管道改小,解决杂质沉积多的问题。
8、气流皮清机到 * 通阀的皮棉管道加固,解决管道被吸扁的问题。
9、 * 丝机储棉箱开插板4个、 * 通阀到皮棉道开插板6个、斜 * 辊道配棉绞龙的 * 通阀开插板4个,解决清理检查难的问题。
* 、钣 (略) 。
* 、热风管道进 (略) 。
* 、不孕籽尘笼下 (略) 。
* 、解决“ * 丝机”排尘,引风管道沉积的问题。”
其余内容不变。
第 * 师 * * * 团
* 日
(略) 华 (略) (略)
* 日
第 * 师 * * (略) (略) * 年设备技改工程项目
竞争性磋商补遗
各投标人:
第 * 师 * * (略) (略) * 年设备技改工程项目竞争性磋商补遗如下:
1、投标截止时间及开标时间: * 日 * : * ( (略) 时间)。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受;
2、招标文件中“ * * (略) (略) * 年设备技改工程项目明细”变更为“ * * (略) (略) * 年设备技改工程项目明细
铁皮制作、安装工程技术要求:
1、外吸籽棉管道制作,直管用1.2mm的镀锌铁皮; * 通、弯管、风门、重杂器等,籽用3mm以上铁板制作。
2、各种主机、辅机设备设施的防护罩,防护罩必须保证便于设备的安装、拆卸及检修。
3、防护栏制作符合安全要求,平台底板用不小于3mm的花纹板。
* 车间设备技改项目( (略) * 车间)
1、喂棉绞龙增加齿钉,目的是为了棉花开松。
2、外吸棉管道口制作插板,目的是为了调整风量大小,使喂花通畅。
3、给大风 (略) 做个导流板。调整风机吹出的风量。
4、外吸棉卸料器把原有的单风耳技改为双风耳,目的是为了进花均匀。
5、技改 * 列外吸棉管道,把原有的两个 * 度取直,目的是增大 * 列的风量。
6、 (略) 加 * 个吸管连接在总集棉风机上,是用来吸 (略) 喷出的棉花。
7、外吸棉管道的高低管去掉,目的是减小管道的阻风量。
8、更换 * 列外吸棉风机弯管。
9、重新制作两台卸料器下面的储棉箱。
* 、修复 * 号皮清机引风管道。
* 、加湿器移位。
* 、修复自动喂棉的储棉箱。
* 、安装两台清叶机。
* 车间设备技改、维修项目计划
1、2台 * 丝机排风量不够:解决排风不够造成堵车现象。
2、在 * 角厢内制作 * 个导流板,改变风向。 (略) 板,更换不锈钢,光滑,耐用。(2台 * 丝机鼓风机吹风不均:解决吹风不均造成堵车,影响生产,提高运转率。)
3、自动喂花机下料口重新制作。(解决籽棉较湿的情况下,不易下滑造成堵塞问题)
4、提升器平台,重新制做,加宽加大(1.2米×1.2米)。
5、修复1号2号 * 丝机储棉箱。
6、修 (略) 吸风管弯头。
7、安装两台清叶机。
* 车间设备技改、维修项目计划
1、籽棉外吸管道增加旁路。(形成内循环4道烘干,解决籽棉含水大,加工困难,每年都有因籽棉含水大加工不完的问题。)
2、 * 丝机排杂格条栅由竖改横。(解决挂花堵塞的问题。)
3、清铃机升高 * mm增加 * 通旁。(解决甩掉回收式清花机的问题。)
4、 * 次籽棉卸料器 * 角箱改成双管进花 * 角箱和管道。(解决偏花堵塞的问题。)
5、长绒出包轨道加长。(解决因出包影响生产的问题。)
6、更换气流皮清机下排杂绞龙。( (略) 理量不足堵塞的问题。)
7、重杂分离器排杂管加粗。(解决因管道细造成堵塞的问题。)
8、车间尘塔绒加棒条清理,再吸入不孕籽棉尘笼。
9、所有风机防护罩重新制作,解决防护罩不安全问题。
* 、车 (略) 封堵。(解决车间环境卫生的问题。)
* 、 (略) 。
* 、解决“ * 丝机”排尘,引风管道沉积的问题。
* 车间设备技改、维修项目计划
1、籽棉外吸管道增加旁路,形成内循环4道烘干。(解决籽棉含水大,加工困难,每年都有因籽棉含水大加工不完的问题。)
2、清铃机升 * mm增加 * 通旁路,解决甩掉回收式清花机的问题。
3、 * 次籽棉卸料器 * 角箱改成双管进花管道和 * 角箱,解决偏花堵塞的问题。
4、 * 丝机排杂管道改造,解决管道沉积堵塞的问题
5、两台外吸棉卸料器至风机管道改小,解决管道杂质沉积多的问题。
6、车间尘塔绒加棒条清理,再吸入不孕籽棉尘笼。
7、总集棉排尘管道改小,解决杂质沉积多的问题。
8、气流皮清机到 * 通阀的皮棉管道加固,解决管道被吸扁的问题。
9、 * 丝机储棉箱开插板4个、 * 通阀到皮棉道开插板6个、斜 * 辊道配棉绞龙的 * 通阀开插板4个,解决清理检查难的问题。
* 、钣 (略) 。
* 、热风管道进 (略) 。
* 、不孕籽尘笼下 (略) 。
* 、解决“ * 丝机”排尘,引风管道沉积的问题。”
其余内容不变。
第 * 师 * * * 团
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(略) 华 (略) (略)
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